紹興三獅有效解決煤磨排渣“難題”
一道煤磨長年累月排渣制約生產(chǎn)、浪費資源并影響環(huán)境衛(wèi)生的老大難問題,紹興三獅水泥有限公司通過QC小組技術(shù)攻關,如今終于得到了有效解決,日前在煤磨生產(chǎn)現(xiàn)場,筆者足足靜候了半個小時,看到“吐”出來的排渣不過屈指可數(shù)的區(qū)區(qū)幾粒,其解決這道難題達到的功效,不僅減輕了工人的勞動強度,令崗位生產(chǎn)員工大為滿意,而且清潔了生產(chǎn)環(huán)境,讓公司全體員工交口稱贊。
紹興三獅是一臺立式煤磨,自2003年下半年2500T/D大窯投產(chǎn)以來,煤磨就存在吐排渣問題,每天的排渣量多則要拉四五百斗車,少則每天也要拉兩百斗車左右,其重量在30至40噸之間,不僅增加了大量的勞動強度,而且浪費了寶貴的煤炭資源并影響了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。多年來,雖經(jīng)大力整治,其排渣量時大時小,時好時差,始終沒能有效控制和解決,因此成為生產(chǎn)的一道難解之題。
今年6月,紹興三獅新領導班子上任以來,把煤磨排渣問題列入生產(chǎn)大事之中。在總經(jīng)理張松立的指導下,于7月中旬成立了以生產(chǎn)副總經(jīng)理盛新年為組長,總工程師劉榮森和燒成車間主任佘炳龍為副組長的QC小組,對煤磨排渣這道“難題”進行技術(shù)攻關。攻關小組從設備管理、工藝操作、巡檢管理、獎懲考核、提高煤質(zhì)等方面入手,擬定出了系列切實可行、行之有效的技改和考核措施。在公司技裝處的密切配合下,燒成車間結(jié)合多年的管理經(jīng)驗,對磨內(nèi)進行了減少噴嘴環(huán)面積、提高風速、并對液壓站加載裝置壓力設定及對液壓油冷卻裝置的技改,以切實增加磨研能力,在此基礎上對崗位巡檢工和煤磨中控操作工在操作上進行嚴格考核,當班期間其排渣量的多少與工資獎金密切掛鉤。與此同時,為切實解決煤磨排渣這道難題,公司領導們冒著烈日高溫,與QC小組的成員們在生產(chǎn)現(xiàn)場往往一“呆”就是半天,細心觀察、認真分析,結(jié)合排渣量再進行充分的醞釀和討論,直至拿出中肯的解決方案并著手實施后方才罷休。與此同時,在總調(diào)、采供部、化驗室等部門大力合作下,攻關小組的各項工作得以循序漸進展開并向著理想的目標節(jié)節(jié)邁進。自7月下旬以來,煤磨排渣量逐漸減少,從當初的每班次五六十車逐漸減少到每班次一二十車,減排節(jié)能工作初見成效。
煤磨排渣量的逐漸減少公司領導和QC小組成員看在眼里,喜在心頭,但大家在總經(jīng)理張松立的指導下,治理整改和考核的力度進一步加大。在煤磨值班室,筆者從崗位記錄本上看到,在進入8月份以來,煤磨排渣量再呈由高到低走勢,最多的一天只有11斗車,尤其進入8月10號以來,每天的排渣量只有區(qū)區(qū)一車,有兩天甚至“顆粒無收”,煤磨排渣量得到了有效控制,在短短的十來天時間里,減排節(jié)能降耗工作再上了一個新臺階。
對此,公司總經(jīng)理張松立感觸頗深地說,煤磨排渣這道難題通過QC小組攻關初見成效后,為公司破解難題提供了可貴的經(jīng)驗,接下來對窯尾大布袋壓差大、預熱器儀表不準等等難題都要通過成立QC小組來一一有效解決,將公司的“失血”功能逐步轉(zhuǎn)化成“造血”功能,只有通過內(nèi)抓管理,夯實基礎,紹興三獅才能達到強筋健骨、抵風抗寒的目的。
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