大體積泵送混凝土在高溫、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸條件下的施工實(shí)例
摘要:該文介紹浙江蕭山國(guó)際大酒店(30層)大型基礎(chǔ)底板泵送商品混凝土 在夏季高溫施工條件下,通過(guò)嚴(yán)格控制混凝土溫度、降低內(nèi)外溫差、預(yù)防收縮縫、運(yùn)程
關(guān)鍵詞:大體積混凝土 泵送商品混凝土
1 工程概況和特點(diǎn)
蕭山國(guó)際大酒店是1995年竣工的中外合資四星級(jí)高級(jí)賓館,地處蕭山鬧市區(qū)西北角,建筑面積
工程特點(diǎn)是:①混凝土運(yùn)輸距離遠(yuǎn),從杭州攪拌站到蕭山施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)
2 施工技術(shù)措施
大體積混凝土由外荷載引起的裂縫的可能性很小,而混凝土硬化期間水化過(guò)程釋放的水化熱和澆筑溫度所產(chǎn)生的溫度變化和混凝土收縮的共同作用,由此產(chǎn)生的溫度應(yīng)力和收縮應(yīng)力,是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫的主要因素。因此,主要采用減少水泥用量以控制水化熱,降低混凝土出機(jī)溫度以控制澆筑溫度,并采取保溫養(yǎng)護(hù)等綜合措施來(lái)限制混凝土內(nèi)部的最高溫升及其內(nèi)外溫差,控制裂縫并確保高溫情況下順利泵送和澆筑。
2.1 限制水泥用量降低混凝土內(nèi)部水化熱
(1)選擇水泥。選用杭州水泥廠水化熱較低的#425礦渣硅酸鹽水泥。其早期的水化熱與同齡期的普通硅酸鹽水泥相比,3d的水化熱約可低30%。
(2)摻加磨細(xì)粉煤灰。在每立方米混凝土中摻加粉煤灰
(3)選用優(yōu)質(zhì)外加劑。為達(dá)到既能減水緩凝,又使坍落度損失小的要求,經(jīng)比較,最后選用了上海產(chǎn)效果明顯優(yōu)于木鈣的E.A—2型緩凝減水劑,可減少拌和用水10%左右,相應(yīng)也減少了水泥用量,降低了混凝土水化熱。
(4)充分利用混凝土后期強(qiáng)度。實(shí)踐證明,摻優(yōu)質(zhì)粉煤灰混凝土后期強(qiáng)度較高,在一定摻量范圍內(nèi)60d強(qiáng)度比29d約可增長(zhǎng)20%左右。同時(shí)按《粉煤灰混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范(GBJ 146— 90 )》,地下室內(nèi)工程宜用60d齡期強(qiáng)度的規(guī)定。為了進(jìn)一步控制溫升,減少溫度應(yīng)力,根據(jù)結(jié)構(gòu)實(shí)際承受荷載情況,征得設(shè)計(jì)單位同意,將原設(shè)計(jì)混凝土28d齡期C30改為60d齡期C30(即用28d齡期C25代替設(shè)計(jì)強(qiáng)度),這樣可使每立方米混凝土的水泥用量減少
(5)綜合上述因素,考慮高溫和遠(yuǎn)距離運(yùn)送造成的坍落度損失較大,取出機(jī)坍落度18±
2.2 用原材料降溫控制混凝土出機(jī)溫度
根據(jù)由攪拌前混凝土原材料總熱量與攪拌后混凝土總熱量相等的原理,可求得混凝土的出機(jī)溫度T,說(shuō)明混凝土的出機(jī)溫度與原材料的溫度成正比,為此對(duì)原材料采取降溫措施:①將堆場(chǎng)石子連續(xù)澆水,使其溫度自澆水前的
2.3 保持連續(xù)均衡供應(yīng)控制混凝土澆筑溫度
(1)為了緊密配合施工進(jìn)度,確?;炷恋倪B續(xù)均勻供應(yīng),經(jīng)過(guò)周密的計(jì)算和準(zhǔn)備,安排南星橋和六堡兩個(gè)攪拌站同時(shí)攪拌,配備了18輛
(2)本工程基坑挖深
(3)為不使混凝土輸送管道溫度過(guò)高,在管道外壁四周用麻袋包裹,并在其上覆蓋草包并反復(fù)淋水、降溫。
(4)考慮混凝土的水平分層澆筑裝拆管道過(guò)于頻繁,施工組織工作難于實(shí)施,故采取斜面分層澆筑,錯(cuò)開層與層之間澆筑推進(jìn)的時(shí)間以利下層混凝土散熱,但上下層之間嚴(yán)格控制,不得超過(guò)混凝土初凝時(shí)間,不得出現(xiàn)施工“冷縫”。由于泵送混凝土的漿體較多,在澆筑平倉(cāng)后用直尺刮平。約間隔1~2h,用木蟹打壓兩次,以免出現(xiàn)表面收水裂縫。
2.4 加強(qiáng)混凝土保濕保溫養(yǎng)護(hù)
混凝土抹壓后,當(dāng)人踩在上面無(wú)明顯腳印時(shí),隨即用塑料薄膜覆蓋嚴(yán)實(shí),不使透風(fēng)漏氣、水分蒸發(fā)散失并帶走熱量。且在薄膜上蓋兩層草包保濕保溫養(yǎng)護(hù),以減少混凝土表面的熱擴(kuò)散, 延長(zhǎng)散熱時(shí)間,減少混凝土內(nèi)外溫差。經(jīng)實(shí)測(cè)混凝土3天內(nèi)表面溫度在48~55℃之間,且很少發(fā)現(xiàn)混凝土表面有裂縫情況。
2.5 通過(guò)監(jiān)控及時(shí)掌握混凝土溫度動(dòng)態(tài)變化
(1)溫度監(jiān)控的最終目的是為了掌握混凝土內(nèi)部的實(shí)際最高溫升值和混凝土中心至表面的溫度梯度,保證規(guī)范要求的內(nèi)部與表面的溫差小于
(2)溫度是直接關(guān)系整個(gè)混凝土基礎(chǔ)質(zhì)量的關(guān)鍵。為了客觀反映混凝土溫度狀況,進(jìn)行原材料溫度 、出機(jī)溫度、入模溫度、自然溫度、覆蓋養(yǎng)護(hù)溫度、混凝土內(nèi)部溫度、棚內(nèi)溫度等7個(gè)項(xiàng)目的測(cè)試,便于及時(shí)調(diào)整溫控措施。
(3)主樓基礎(chǔ)的混凝土溫度按不同平面部位和深度共布置了25個(gè)測(cè)點(diǎn)(圖1),由專人負(fù)責(zé)連續(xù)測(cè)溫一周,每間隔2h測(cè)一次,比規(guī)范規(guī)定每8h測(cè)2次的頻度要大些。
3 效果及結(jié)論
(1)混凝土強(qiáng)度按《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(GBJ 107-87)》進(jìn)行了測(cè)試,有關(guān)結(jié)果 如表1,屬合格。
(2)由于采用了“雙摻技術(shù)”(緩凝減水劑和磨細(xì)粉煤灰),延緩了凝結(jié)時(shí)間,減少了坍落度損失,改善了混凝土和易性和可泵性。使得混凝土在高溫、遠(yuǎn)距離運(yùn)送條件下仍能順利泵送 ,也未發(fā)生堵泵。
(3)混凝土出機(jī)溫度和入模溫度共實(shí)測(cè)37次,原材料溫度測(cè)試20次,混凝土內(nèi)外溫度連續(xù)測(cè)一周,混凝土中心最高溫度出現(xiàn)在澆注后的3~4d之間,與文獻(xiàn)介紹的一致。內(nèi)外溫差僅為1
(4)經(jīng)各有關(guān)單位的嚴(yán)格檢查和近年來(lái)的使用,未發(fā)現(xiàn)有害裂縫(僅表面有個(gè)別收水裂縫)。 混凝土密實(shí)平整光潔,無(wú)蜂窩麻面。
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