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Φ3m×11m水泥擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的調(diào)試與生產(chǎn)

  1 系統(tǒng)簡介

  諸暨八方水泥采用2臺Φ3.0m×11m和1臺Φ2.4m×8m閉路水泥粉磨生產(chǎn)線。2001年,公司將2條600t/d預(yù)熱器窯改造為1100t/d預(yù)分解窯后,原水泥粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)能力明顯不足。為此,新增1條Φ3m×11m擠壓聯(lián)合粉磨水泥生產(chǎn)線。工藝流程見圖1。系統(tǒng)主要設(shè)備配置見表1。

圖1 水泥擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝流程示意

  表1 水泥粉磨系統(tǒng)主要設(shè)備配置

  物料在庫底配料后,經(jīng)膠帶輸送機(上置除鐵器,能夠把物料中15mm以上的鐵磁物質(zhì)除去)喂入輥壓機穩(wěn)流稱重倉。物料在穩(wěn)流稱重倉中混合、穩(wěn)定后,以料柱形式連續(xù)、均勻地喂入輥壓機。料餅由提升機送入調(diào)速電子皮帶秤時分成兩路。一路(少量)物料溢流返回輥壓機穩(wěn)流稱重倉,用以改變輥壓機工藝性能,調(diào)整物料顆粒級配。另一路(大量)物料喂入打散分級機。打散分級機把料餅打散后,進行分選,大于3mm的粗粉返回輥壓機穩(wěn)流稱重倉重新擠壓;小于3mm的細(xì)粉經(jīng)鏈?zhǔn)捷斔蜋C送入磨頭中間倉。由中間倉卸出后,通過管式螺旋輸送機喂入磨機進行粉磨。出磨物料經(jīng)磨尾提升機、空氣輸送斜槽送入水泥庫中。磨尾廢氣則通過氣箱脈沖除塵器由風(fēng)機排出。

  2 生產(chǎn)調(diào)試

  2.1 輥壓機運行參數(shù)的選擇

  輥壓機在運行時的調(diào)節(jié)參數(shù)有3個:

  1)擠壓粉碎力:需根據(jù)被擠壓物料性質(zhì)恰當(dāng)選擇,方能得到最佳節(jié)能效果。

  2)磨輥轉(zhuǎn)速:通過調(diào)節(jié)磨輥轉(zhuǎn)速,改變設(shè)備自身處理物料的能力。

  3)料餅厚度:輥壓機的物料處理量,可通過進料裝置調(diào)節(jié)插板進行調(diào)節(jié)。

  當(dāng)設(shè)備確定之后,磨輥轉(zhuǎn)速就隨之確定。因此,調(diào)節(jié)輥壓機的最佳運行參數(shù),主要就是選擇恰當(dāng)?shù)臄D壓粉碎力和料餅厚度,以最經(jīng)濟的擠壓力獲得最佳的擠壓效果。因此,我們選擇擠壓力的原則是:在滿足擠壓物料的工藝性能前提下,盡可能降低操作壓力。操作壓力是否合適,從取出的料餅中找出外形完整的物料顆粒,以用手是否能夠碾碎來判斷,若絕大多數(shù)顆粒都可碾碎,即認(rèn)為壓力選取基本合適。調(diào)整料餅厚度主要是確定合理的工作輥縫,當(dāng)工作輥縫過小時,料餅太薄,缺乏彈性使設(shè)備振動加大;輥縫過大時,料餅太厚,會導(dǎo)致電流過負(fù)荷。

  調(diào)試初期,輥壓機輥壓過大,并經(jīng)常出現(xiàn)偏輥狀態(tài),導(dǎo)致輥壓機多次發(fā)生振動,液壓管道接口滲油。沖擊負(fù)荷過大使扭矩支撐的蝶形彈簧曾被多次振斷。后經(jīng)較長時間摸索,逐步掌握運行參數(shù),生產(chǎn)中選擇輥壓機運行參數(shù)如下:

  液壓系統(tǒng)壓力:0.57~0.62MPa;

  擠壓料餅厚度:22~28mm;

  控制偏輥范圍:<6mm;

  輥壓機按照上述運行參數(shù)控制,運行穩(wěn)定可靠,取得理想效果。

  2.2 擠壓打散系統(tǒng)的運行平衡

  擠壓打散系統(tǒng)的最佳運行狀態(tài),僅靠選擇恰當(dāng)?shù)妮亯簷C運行參數(shù)是不夠的,必須控制擠壓打散系統(tǒng)的運行平衡。調(diào)試初期,恰逢雨季,物料水分高達(dá)3%以上。系統(tǒng)運行發(fā)現(xiàn),大量物料經(jīng)過調(diào)速電子皮帶秤的溢流管返回輥壓機穩(wěn)流稱重倉,調(diào)節(jié)打散分級機轉(zhuǎn)速仍無濟于事。喂入穩(wěn)流稱重倉新料僅在50t/h左右。遂認(rèn)為擠壓打散系統(tǒng)能力不夠。但經(jīng)認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)打散分級機入料口被物料粘實貼牢,口徑縮小為不足原設(shè)備的1/2,入打散分級機物料受阻,導(dǎo)致大量返流,系統(tǒng)產(chǎn)量無法提高。事故處理之后,打散分級機物料處理能力達(dá)到了120t/h以上。由此,為了保證系統(tǒng)運行平衡,采取的措施如下:

  1)加大設(shè)備巡檢力度,及時發(fā)現(xiàn)障礙并排除,確保系統(tǒng)工藝及設(shè)備順暢完好。

  2)對輥壓機回料量合理控制。進料粒度大,顆粒分布不均齊時,適當(dāng)加大回料量,填充大顆粒間的間隙,實行料層粉碎,以增強擠壓效果,保證輥壓機平穩(wěn)運行。當(dāng)進料粒度較小,顆粒分布較均齊時,適當(dāng)減少回料量,這樣,可以在輥壓機通過量不變的情況下增加新料量,提高系統(tǒng)產(chǎn)量。一般控制系統(tǒng)中輥壓機回料量為25%左右。

  3)穩(wěn)定穩(wěn)流稱重倉料位,可穩(wěn)定輥壓機物料通過量,保證輥壓機運行平穩(wěn)。我們將其保持在60%~80%,擠壓打散系統(tǒng)的運行即處于平衡狀態(tài)。

  2.3 磨頭中間倉的改造

  諸暨地區(qū)溫濕多雨,磨頭中間倉易粘堵,為此我們在中間倉內(nèi)壁襯貼了15mm厚的UHMW-PE超高分子聚乙烯板,該板具有較高的耐磨性和抗沖擊性,較低的摩擦系數(shù),良好的潤滑性以及耐化學(xué)腐蝕性。其性能指標(biāo)見表2。

  表2 超高分子聚乙烯板性能指標(biāo)

  襯貼工藝要求為:

  1)超高板與中間倉壁鋼板采用M10沉頭螺栓固定,其螺栓孔間距小于500mm,頂部不超過200mm,要與倉體貼實、安裝牢固,不得松動。

  2)沉頭螺栓低于超高板平面3~4mm。

  3)超高板安裝縫隙不超過3mm,板頂上口應(yīng)有45°坡口,上下板搭接嚴(yán)密,下板低于上板,板面四周平整光滑。

  安裝超高分子聚乙烯板后,中間倉再未發(fā)生粘堵現(xiàn)象,保證了入磨物料量穩(wěn)定。 2.4 磨頭喂料設(shè)備的調(diào)整    磨頭喂料原設(shè)計采用MLG290管式螺旋輸送機。投產(chǎn)初期使用效果較好,入磨物料波動量僅在±3.0%左右。但在擠壓粉磨系統(tǒng)中,入磨物料的平均粒徑約為1.5mm,細(xì)粉顆粒<80μm含量不足10%,對設(shè)備磨蝕性強。輸送機螺旋軸使用僅半年多,葉片就嚴(yán)重磨損。因物料流動性極好,入磨料量難以控制。料量大時,管式螺旋輸送機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)為零仍有大量料流;初喂料時,又因葉片不帶料導(dǎo)致物料在倉內(nèi)不能卸出。難以穩(wěn)定磨機的正常操作。經(jīng)反復(fù)分析對比,我們?nèi)圆捎谜{(diào)速皮帶秤取代原管式螺旋輸送機。為力求入磨物料量穩(wěn)定,采取下列措施:

  1)通過改變料餅秤的下料量,或改變打散分級機的分級電動機轉(zhuǎn)速,調(diào)整進入磨頭倉的下料量,確保倉內(nèi)料位控制在60%~70%范圍內(nèi)。

  2)調(diào)節(jié)流量控制閥位,調(diào)整落料口高度,以保證下料均勻。

  3)喂料秤全封閉,并接除塵管除塵。

  經(jīng)采取上述措施處理,調(diào)速皮帶秤喂料誤差在±5.0%以下,入磨物料穩(wěn)定性得到控制。 2.5 研磨狀態(tài)對設(shè)備性能的影響

  磨機內(nèi)研磨體的裝載量及級配合理與否,對設(shè)備性能影響甚大。試生產(chǎn)初期,曾連續(xù)出現(xiàn)入磨物料溫度僅在50~60℃,出磨氣體溫度卻高達(dá)120℃以上的異常狀況。磨機出口軸瓦多次因溫度超限而跳停。問題出現(xiàn)伊始,認(rèn)為是設(shè)備安裝缺陷而重點進行查找。但停磨檢查發(fā)現(xiàn),二、三倉隔倉板篦縫被碎段堵塞。隔倉板不能過料,物料只能從中心圈進入三倉。二倉水泥包段,過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致出磨氣體溫度過高。軸瓦溫度超限是因為二倉過粉磨造成。遂對二、三倉碎段清倉篩除、隔倉板篦縫碎段進行剔除處理,問題方得到解決。繼之采取如下措施:

  1)重新選定生產(chǎn)廠家,確定耐磨材料材質(zhì),嚴(yán)格規(guī)定并控制破損率。

  2)對磨機研磨體級配進行調(diào)整,見表3。

  表3 改后研磨體級配

  3)根據(jù)研磨體的磨耗情況,及時補球、清倉,保證研磨體裝載量不缺欠,級配調(diào)整及時。

  2.6 操作參數(shù)的確定

  經(jīng)過近一年的實際生產(chǎn)摸索,擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的工藝操作參數(shù)逐步確定,詳見表4。

  表4 擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝操作參數(shù)

  3 使用效果

  我公司擠壓聯(lián)合粉磨生產(chǎn)線,于2002年4月開始投料試生產(chǎn),經(jīng)過半年調(diào)試整改,臺時產(chǎn)量達(dá)到并超過55t/h的設(shè)計指標(biāo),各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于原采用的2臺Φ3m×11m水泥磨,主要指標(biāo)對比見表5。

  表5 改造前后水泥磨系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)

  由表5可以看出,采用擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)后,7~10月份月均粉磨32.5水泥產(chǎn)量提高38%,單位電耗降低1.1kWh/t;42.5水泥提高60%,單位電耗降低6.7kWh/t,節(jié)電效果明顯。并且,隨操作人員技術(shù)逐步提高和工藝管理水平的加強,進一步提高產(chǎn)能降低消耗仍展現(xiàn)出很大潛力。

  4 尚存問題

  1)水泥中摻加火山灰質(zhì)混合材---石煤渣為露天堆放。因未配置烘干設(shè)備,逢陰雨季節(jié),石煤渣水分較大,氣體管路及除塵器有結(jié)露現(xiàn)象,磨內(nèi)物料粘堵隔倉板現(xiàn)象時有發(fā)生,導(dǎo)致磨機產(chǎn)量降低。

  2)磨頭喂料采用調(diào)速皮帶秤取代管式螺旋輸送機方案后,喂料誤差比管式螺旋輸送機相對偏大。

編輯:唐益平

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