雙閉路聯(lián)合水泥粉磨系統(tǒng)優(yōu)化改造
浙江南方水泥有限公司所屬企業(yè)福建紅火水泥有限公司兩臺水泥粉磨生產(chǎn)線于2010年元月投入運行,該系統(tǒng)由Φ4.2×13m水泥磨+RP170-120輥壓機+VRP1000V型分級機+0-sepa N-4000高效水平渦流選粉機組成的雙閉路輥壓機聯(lián)合水泥粉磨工藝。福建紅火水泥有限公司于2014年7月至2015年1月與洛陽福斯特機械設(shè)備有限公司合作有計劃分批次對2#水泥磨系統(tǒng)進行了改造,實現(xiàn)較好技改效果。
福建紅火水泥有限公司2#水泥磨系統(tǒng)生產(chǎn)P.O42.5水泥臺時產(chǎn)量由改造前的171.46t/h提高到224.17t/h,提高了52.71t/h;噸水泥工序電耗由改造前的36.65kwh/t降低到32.17kwh/t,下降了4.48kwh/t;出廠水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量由改造前的27.03%下降為26.1%,下降了0.93%。
與此同時成功創(chuàng)新開發(fā)了國內(nèi)外獨一無二的輥壓機雙閉路聯(lián)合粉磨優(yōu)化工藝,該工藝將輥壓機聯(lián)合粉磨工藝、半終粉磨工藝和FST高產(chǎn)微細(xì)水泥磨的技術(shù)優(yōu)勢有機結(jié)合,使得粉磨系統(tǒng)的增產(chǎn)節(jié)能與優(yōu)質(zhì)水泥的生產(chǎn)兼顧兼得。特別是相對于目前國內(nèi)采用的其它工藝而言具有投資省、工藝流程更合理、水泥需水量可控可調(diào)的特點。
一、技改前的基本情況:
原水泥粉磨系統(tǒng)采用的是國內(nèi)水泥企業(yè)較為普遍的雙閉路聯(lián)合粉磨工藝,工藝流程圖,見圖1。
圖1 技改前雙閉路聯(lián)合水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程圖
1、技改前主要設(shè)備見表1
2、生產(chǎn)P.O42.5水泥配比
熟料:76.8% 氟石膏:4.8% 礦渣:6.8% 石灰石:7.5% 焙燒煤矸石:4.2% 助磨劑:0.054%
二、系統(tǒng)存在的主要問題
參照國內(nèi)其他廠家的經(jīng)驗,檢查福建紅火水泥有限公司2#水泥磨系統(tǒng)實際情況,該系統(tǒng)中主要存在以下缺陷:
1、磨機內(nèi)部隔倉板、出口篦板堵塞嚴(yán)重,磨內(nèi)通風(fēng)較差。粉磨物料比表面積從磨頭的150m2/kg到出磨只有210m2/kg,只增加了60m2/kg,平均每米只增加了4.8m2/kg,顯然粉磨效率是比較低的。
2、從輥壓機預(yù)磨系統(tǒng)的旋風(fēng)收塵器入磨的物料中存在有20-30%的30μm及以下的合格細(xì)粉,在磨內(nèi)產(chǎn)生過粉磨現(xiàn)象,既減低了磨機的粉磨效率又浪費能量。
3、水泥需水量平均在27.03%,用戶投訴,影響水泥在市場上的競爭力。
三、解決措施
第一階段:于2014年7月20日到7月30日實施。采用洛陽福斯特機械設(shè)備有限公司開發(fā)的FST高產(chǎn)微細(xì)水泥磨技術(shù)對磨機磨內(nèi)進行將二倉磨改為三倉磨的改造。
1、采用洛陽福斯特機械設(shè)備有限公司開發(fā)的FST高產(chǎn)微細(xì)水泥磨技術(shù)對磨機磨內(nèi)進行改造。該技術(shù)的特點是:
(1)將現(xiàn)有的二倉磨機改為三倉磨機,使得磨內(nèi)研磨體的粉磨功能分工更加合理。
(2)使用該公司開發(fā)的FST防堵塞蓖板,實用新型專利號:201220672902.6。
(3)使用該公司開發(fā)的FST均風(fēng)穩(wěn)流雙層隔倉板。與傳統(tǒng)隔倉板相比具有通風(fēng)過料面積大,通風(fēng)阻力小的特點。
(4)使用該公司開發(fā)的FST防堵塞出料裝置,實用新型專利號:201220638453.3。解決現(xiàn)出口蓖板的堵塞問題。
(5)調(diào)整研磨體級配。改造前磨機的一倉用Ø20-Ø40鋼球,二倉為Ø14×14、Ø16×16、Ø18×18的鋼鍛。改造后磨機一倉使用Ø20-Ø40鋼球,二倉使用Ø16×16、Ø18×18的鋼鍛,三倉使用Ø14×14、Ø12×12、Ø10×10的微鍛為研磨體。
(6)優(yōu)化操作工藝參數(shù)。
2、將輥壓機原來的進料插板改為雙板式進料調(diào)節(jié)裝置。
經(jīng)過2014年8月的調(diào)整,2#磨機系統(tǒng)臺時產(chǎn)量、工序電耗就有了較大幅度的提高和降低,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表一。
第二階段:對現(xiàn)有輥壓機雙閉路聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)優(yōu)化改造
圖2 改造后粉磨系統(tǒng)工藝流程示意圖
該項改造于2015年1月20日到1月30日實施。在輥壓機預(yù)粉磨系統(tǒng)的2個旋風(fēng)分離器下料口處增加兩個電動分料閥,將原來全部入磨的物料通過分料閥分為兩部分,一部分走原有的下料溜子入磨;另一部分則通過空氣輸送斜槽進入磨尾提升機,和出磨水泥一同進入O-Sepa選粉機。這樣就使得輥壓機預(yù)粉磨系統(tǒng)產(chǎn)生的微細(xì)粉中的一部分,經(jīng)O-Sepa選粉機選出,提高了粉磨系統(tǒng)的粉磨效率。同時,根據(jù)出磨水泥的質(zhì)量,特別是出磨水泥的需水量,調(diào)整分料閥的開度,實現(xiàn)出磨水泥的需水量可控可調(diào)。改造后的工藝流程圖見圖2所示。
此外,在2015年1月還對粉磨系統(tǒng)中的主機設(shè)備特別是輥壓機進行大修,保證系統(tǒng)設(shè)備的高效運轉(zhuǎn)。
四、技改效果
2#磨機系統(tǒng)生產(chǎn)P.O42.5水泥技改前后技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)對比 表1
從表中可以看出:
1、第一步磨機內(nèi)部由二倉磨機改為三倉磨后,磨機系統(tǒng)臺時產(chǎn)量提高了33.54t/h,提高了19.56%,噸水泥工序電耗降低了3.45kwh/t,降低了9.4%。水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量降低了1.33%;
2、第二步輥壓機聯(lián)合粉磨工藝優(yōu)化改造后,與第一步磨內(nèi)改造相比:磨機系統(tǒng)臺時產(chǎn)量提高了19.17t/h,提高了9.35%,噸水泥工序電耗降低了1.03kwh/t,降低了3.1%。水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量增加了0.4%;
3、兩項改造綜合改造后與改造前相比的最好效果:磨機系統(tǒng)臺時產(chǎn)量提高了52.71t/h,提高了30.74%;噸水泥工序電耗降低了4.48kwh/t,降低了12.2%;水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量降低了0.93%。
4、實現(xiàn)水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量可根據(jù)原材料變化情況,可控可調(diào),不僅降低了水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量還提高了水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量的均勻穩(wěn)定性。出廠水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量連續(xù)穩(wěn)定在26.35%左右。
五、技改效益分析
通過本次技改使得我公司的水泥粉磨工序電耗降低4.46kwh/t,按照年生產(chǎn)水泥100萬噸、不含稅平均電價0.52元/kwh計算,每年可節(jié)省成本231.92萬元;同時,由于磨機臺時產(chǎn)量的增加,可減少峰期用電,還可節(jié)省成本53.92萬元。因此,全年的直接經(jīng)濟效益285.84萬元。
六、對本次技改的體會和認(rèn)識
1、本次磨機改造的增產(chǎn)節(jié)能效果顯著,相對于其它改造工藝具有投資省,達產(chǎn)達標(biāo)期較短,投資回收期短的特點。
2、創(chuàng)新開發(fā)的國內(nèi)外獨一無二的輥壓機雙閉路聯(lián)合粉磨優(yōu)化工藝是成功的。該工藝是將輥壓機聯(lián)合粉磨工藝、半終粉磨工藝和FST高產(chǎn)微細(xì)水泥磨的技術(shù)優(yōu)勢有機結(jié)合,使得粉磨系統(tǒng)的增產(chǎn)節(jié)能與優(yōu)質(zhì)水泥的生產(chǎn)兼顧兼得。特別是相對于目前國內(nèi)采用的其它工藝而言具有投資省、工藝流程更合理、水泥需水量可控可調(diào)的特點。與目前國內(nèi)較為流行的半終粉磨改造相比較,克服了其成品水泥需水量增大的缺陷。
3、由于本次改造中還沒有對V型選粉機及輥壓機系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機進行優(yōu)化改造,造成輥壓機系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機已滿負(fù)荷工作但磨機還“吃不飽”的現(xiàn)象。因此下一步計劃著手這方面的優(yōu)化改造,進一步提高2#磨機系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。
編輯:陳宗勤
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