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粉煤灰摻入水泥工藝與操作優(yōu)化實踐

  隨著國家利廢政策的出臺,粉煤灰等廢物綜合利用越來越受到水泥企業(yè)重視,近年來,一些老廠開始著手對粉煤灰摻入水泥工藝進(jìn)行技改。在實際生產(chǎn)過程中,有時出現(xiàn)粉煤灰斷料現(xiàn)象,有時出現(xiàn)粉煤灰下料止不住現(xiàn)象。某水泥廠在進(jìn)行技改過程中不僅受到現(xiàn)場條件的限制,而且在實際使用中還要面對粉煤灰流量波動大,粉煤灰計量控制困難的問題。通過集思廣益,提出多種改造工藝可行性方案,通過分析和優(yōu)化,實施后取得了較好的效果。
 
  1、技改方案及論證
  某水泥廠有2臺3.0×11m閉路水泥磨,磨頭設(shè)計有三個物料倉,用于熟料、石膏和顆粒狀石灰石儲存,采用磨頭計量控制物料流量。由于磨頭與聯(lián)合儲庫相連,已經(jīng)沒有位置布置粉煤灰?guī)?,這給技術(shù)改造帶來困難。本著簡化工藝,便于生產(chǎn)操作的原則,提出以下技改可行性方案:
 
1 袋除塵器技術(shù)性能參數(shù)
 
      設(shè)備名稱
技術(shù)參數(shù)
粉煤灰?guī)祉?/DIV>
袋式除塵器
粉煤灰?guī)祉?/DIV>
袋式除塵器
水泥磨尾
袋式除塵器
規(guī)格型號
LFX4-16型
LFX4-8型
WDMC128-7型
處理風(fēng)量 /m3/h
6240
3000
80600
過濾面積 /m2
65
32
1120
室數(shù) /個
4
4
7
濾袋數(shù)量 /條
120
60
896
過濾風(fēng)速 /m/min
1.2
1.2
1.0~1.2
阻力 /Pa
1400
1400
1400
清灰方式
氣箱脈沖
氣箱脈沖
氣箱脈沖
風(fēng)機功率 /kw
7.5
4.0
220
 
  1.1 由于磨頭沒有多余的位置,利用閉路磨的特點,將粉煤灰?guī)觳贾迷谒嗄ノ?,即磨房兩?cè),以靠近磨尾提升機和利于檢修車輛通行為原則,同時要考慮到大型粉煤灰車輛能夠靠近粉煤灰?guī)臁?/DIV>
 
  1.2 在新增粉煤灰摻入水泥磨工藝系統(tǒng)的除塵方面有兩種可行性方案,每種方案各有特點。
 
  1.2.1方案一是粉煤灰?guī)飒毩⒊龎m方案(見圖1a):加大粉煤灰?guī)祉敵龎m器處理風(fēng)量,采用LFX4-16型袋式除塵器(技術(shù)性能參數(shù)見表1)對粉煤灰?guī)祉敽头勖夯逸斔托辈鄢龎m,其風(fēng)機功率為7.5kw;其特點是除塵器選型較大,風(fēng)機功率大,對斜槽除塵的風(fēng)管長度超過20m,風(fēng)量控制比較困難,如果斜槽除塵管道選擇尺寸較小,容易造成風(fēng)管磨損較快,同時也容易造成庫頂除塵管道“短路”;如果斜槽除塵管道尺寸較大,容易出現(xiàn)管道堵塞現(xiàn)象,給崗位操作增加工作量。因粉煤灰輸送斜槽上除塵點離轉(zhuǎn)子秤距離較近,一些還沒有進(jìn)入轉(zhuǎn)子秤的粉煤灰很容易被強負(fù)壓拉走,尤其在生產(chǎn)PO42.5級水泥時,粉煤灰摻入量較?。?~4.5t/h),影響粉煤灰的計量準(zhǔn)確性。
 
  1.2.2 方案二是利用水泥磨尾負(fù)壓,將斜槽尾部用風(fēng)管(φ250mm)連接到水泥磨磨尾罩的上部(見圖1b),利用磨尾WDMC128-7型袋式除塵器(技術(shù)性能參數(shù)見表1)除塵;為了便于水泥磨檢修,除塵連接風(fēng)管采用法蘭連接,并設(shè)置風(fēng)量調(diào)節(jié)閥(以達(dá)到斜槽不揚塵為宜,風(fēng)量不宜過大)。粉煤灰?guī)祉敵龎m器只承擔(dān)粉煤灰?guī)斓某龎m,采用LFX4-8型袋式除塵器(技術(shù)性能參數(shù)見表1),風(fēng)機功率4kw;工藝布置上取消灰斗,采取除塵器箱體直接安裝在庫頂,這不僅減輕粉煤灰?guī)祉數(shù)妮d荷,而且也降低除塵的高度,降低風(fēng)災(zāi)隱患;為了防止掉袋對粉煤灰?guī)斓挠绊?,在除塵器箱體的下部安裝50×50鋼絲網(wǎng)。
 
  1.2.3 由于粉煤灰B250斜槽除塵需要的通風(fēng)量為3000m3/h左右,水泥磨磨尾除塵器的富裕能力完全可以滿足需要;考慮到除塵管道磨損和堵塞問題,從節(jié)約能源和便于生產(chǎn)維護(hù)的考慮,確定采用方案二。
 
  1.3通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),粉煤灰計量方式較多,依據(jù)現(xiàn)場環(huán)境條件,通過綜合分析,提出2種粉煤灰計量方案。
 
  1.3.1方案一:為降低設(shè)備投資,早期粉煤灰計量裝置多采用在粉煤灰?guī)煜掳惭b螺旋秤(見圖2a),其設(shè)計思想是粉煤灰經(jīng)螺旋秤(技術(shù)性能參數(shù)見表2)計量后,根據(jù)設(shè)定的給料量,將信號反饋給瑣風(fēng)式密封鋼性葉輪給料器,通過調(diào)整瑣風(fēng)式密封鋼性葉輪給料器的轉(zhuǎn)速來控制喂料量。但在實際使用過程中由于粉煤灰下料波動很大,螺旋秤頻繁給瑣風(fēng)式密封鋼性葉輪給料器下達(dá)指令,因控制設(shè)備的滯后性,瑣風(fēng)式密封鋼性葉輪給料器難以及時作出反映,因此,不能實現(xiàn)設(shè)計的控制思路,使得實際生產(chǎn)中的粉煤灰給料波動較大,甚至有人懷疑是螺旋秤的計量精度有問題。還有一個重要原因是粉煤灰對瑣風(fēng)式密封鋼性葉輪給料器磨損速度快,使用一段時間后,使得瑣風(fēng)式密封鋼性葉輪給料器間歇較大,加上粉煤灰的下料不均勻,經(jīng)過瑣風(fēng)式密封鋼性葉輪給料器的粉煤灰直接進(jìn)入螺旋秤,很容易出現(xiàn)粉煤灰流量難以控制的狀況。
 
  1.3.2 方案二:根據(jù)長期觀察,解決粉煤灰準(zhǔn)確計量問題,關(guān)鍵要解決粉煤灰的穩(wěn)流問題。為此選用轉(zhuǎn)子秤(技術(shù)性能參數(shù)見表2),其工藝布置見圖2b。其設(shè)計思想是粉煤灰經(jīng)轉(zhuǎn)子秤計量后,根據(jù)設(shè)定的給料量,將信號反饋給單管螺旋鎖風(fēng)喂料機,通過調(diào)整單管螺旋鎖風(fēng)喂料機的轉(zhuǎn)速來控制喂料量。在實際生產(chǎn)過程中有時會出現(xiàn)粉煤灰斷料或沖料現(xiàn)象,使得粉煤灰流量難以控制,由于單管螺旋鎖風(fēng)喂料機有2.5~3.0m長度,對瞬時的粉煤灰沖料起到延時作用,給調(diào)整單管螺旋鎖風(fēng)喂料機提供了時間,對出現(xiàn)沖料現(xiàn)象有穩(wěn)流的效果,使得計量比較準(zhǔn)確。在發(fā)現(xiàn)斷料時,只有及時人工處理方能解決。
 
  1.3.3 隨著粉煤灰利用退稅政策的實施,稅務(wù)部門對粉煤灰計量設(shè)備要求越來越嚴(yán)格,不僅要求現(xiàn)場計量的準(zhǔn)確性,而且要求計量設(shè)備有累計和儲存的功能,以便于稅務(wù)部門檢查。綜合上述二種方案,為確保計量準(zhǔn)確,利于水泥磨的穩(wěn)定喂料操作,確定采用方案二。
 
 2 計量設(shè)備技術(shù)性能參數(shù)
 
      設(shè)備名稱
技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)子秤
螺旋秤
規(guī)格型號
DZC30
LX-1600×300
流量范圍 /t/h
2~20
2~20
給料精度 /%
±0.5
±3.0~5.0
裝機功率 /kw
9.7  *
7.7  **
注:* 裝機功率中包含單管螺旋鎖風(fēng)喂料機(7.5kw);
** 裝機功率中包含瑣風(fēng)式密封鋼性葉輪給料器(2.2kw)。
 
  2、生產(chǎn)過程中存在問題
  經(jīng)過多次開展技術(shù)研討,不斷優(yōu)化技改方案,使得技改設(shè)計更加合理。但在使用過程中也時常出現(xiàn)一些問題,現(xiàn)歸納如下:
 
  2.1 與礦渣相比,粉煤灰價格較低,不需要烘干,同時有退稅的優(yōu)惠政策,因此,粉煤灰受到多數(shù)水泥廠的青睞。正是由于上述原因,粉煤灰的市場供應(yīng)格局發(fā)生變化,當(dāng)水泥銷售旺季時粉煤灰供不應(yīng)求,而水泥銷售淡季時又供過于求。在水泥銷售旺季時,因粉煤灰?guī)齑孑^低(低于5m料位)時,經(jīng)常出現(xiàn)粉煤灰下料不暢或斷料現(xiàn)象。操作上采用人工對粉煤灰?guī)斐錃鈦硭蓭?,這樣容易出現(xiàn)粉煤灰沖料現(xiàn)象,時常使得粉煤灰溢出計量和輸送設(shè)備,每次粉煤灰溢出事故發(fā)生時,外溢粉煤灰量數(shù)十噸,這不僅造成粉煤灰埋沒輸送和計量設(shè)備,而且也造成環(huán)境污染,給崗位人員增加了清理衛(wèi)生的工作量,有時甚至造成水泥磨停產(chǎn)。
 
  2.2 粉煤灰摻入水泥技改完成后,運行初期,生產(chǎn)運行正常,粉煤灰?guī)祉敵龎m效果良好;但2個月后,粉煤灰?guī)祉敃r常出現(xiàn)揚塵現(xiàn)象,有時在晴天時突然好轉(zhuǎn);同時送粉煤灰的汽車駕駛員反映粉煤灰入庫時間大大延長(增加1/3~1/2時間)。
 
  2.3 在生產(chǎn)PC32.5級水泥時,粉煤灰摻加量為12~15t/h,粉煤灰加入磨尾提升機后, 8水泥磨提升機正常運行,7水泥磨提升機出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)P塵現(xiàn)象,造成水泥磨尾粉塵彌漫;當(dāng)減少粉煤灰摻加量時,揚塵現(xiàn)象消失。隨后,多次出現(xiàn)7水泥磨提升機鏈條經(jīng)常斷裂現(xiàn)象,使得水泥磨頻繁停機,影響水泥磨生產(chǎn)。
 
  3、改進(jìn)措施
  3.1 針對粉煤灰下料不暢問題,經(jīng)過反復(fù)觀察比較,問題的原因是粉煤灰?guī)靸?nèi)料位較低,或是粉煤灰含水份較大。對此采取以下處理措施:
 
  3.1.1 在生產(chǎn)實際過程中嚴(yán)格控制粉煤灰的料位高度,粉煤灰?guī)靸?nèi)最低料位不低于6m為宜。當(dāng)粉煤灰的庫存料位接近6m時,應(yīng)及時向粉煤灰?guī)靸?nèi)補充粉煤灰,以確保最低料位。
 
  3.1.2 當(dāng)粉煤灰不下料或下料不暢時,在向粉煤灰充氣前,要檢查計量秤和輸送設(shè)備的檢查門,必須確保全部關(guān)閉牢固(防止沖料時粉煤灰外溢);關(guān)閉螺旋閘閥,然后開始對粉煤灰?guī)斐錃?,停止充氣后,慢慢開啟螺旋閘閥,逐步達(dá)到設(shè)定流量。
 
  3.1.3 如果粉煤灰含水份較大,或庫存粉煤灰較少,需要充氣才能下料時,螺旋閘閥的開啟度要盡量小,同時要求崗位人員增加檢查頻次,盡早發(fā)現(xiàn)粉煤灰外溢,防止沖料外溢事故的發(fā)生。
 
  3.2 針對粉煤灰?guī)祉敁P塵和粉煤灰入庫時間延長問題,開始懷疑是除塵器故障所致,但經(jīng)過仔細(xì)檢查,除塵器運行正常。原因是由于粉煤灰?guī)焓遣捎娩摪逯瞥傻?,在雨雪天氣時,容易在除塵器的防掉袋網(wǎng)上出現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象,使得除塵器通風(fēng)阻力大幅度增加,影響除塵效果;晴天粉煤灰干燥時,防掉袋網(wǎng)上板結(jié)的粉煤灰容易脫落,通風(fēng)改善,除塵效果轉(zhuǎn)好。隨后要求崗位人員用錘頭每周對粉煤灰?guī)祉敵龎m器支架槽鋼進(jìn)行敲擊幾下(雨雪天勤敲擊)即可。
 
  3.3 為了便于工藝布置,粉煤灰加入水泥磨尾提升機的回斗側(cè),粉煤灰落入提升機后,再用斗子鏟粉煤灰入提升機斗中。由于8水泥磨尾NE150型提升機斗子較深,容量大(見表3),進(jìn)料口位置對其影響較??;7水泥磨尾TH500型提升機的斗子淺,容量小,加上實際輸送能力較小,當(dāng)選粉機的循環(huán)負(fù)荷較大時,提升機的能力顯得不足。采取措施如下:
 
  3.3.1將粉煤灰的下料口改為提升機的進(jìn)料側(cè),使得粉煤灰直接入斗子中,較少提升機的能耗;
 
  3.3.2 將7水泥磨提升機的一般鏈改為高強鏈,將提升機斗子總數(shù)量增加1/3,提高提升機的輸送能力;
 
  3.3.3 定期檢測水泥磨選粉機的循環(huán)負(fù)荷,通過控制水泥磨喂料操作來控制選粉機的循環(huán)負(fù)荷(120~150%),不僅達(dá)到水泥磨穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),而且減少水泥磨尾提升機的負(fù)荷。當(dāng)選粉機的循環(huán)負(fù)荷發(fā)生較大波動時,應(yīng)查明原因,及時采取措施,確保水泥磨的產(chǎn)質(zhì)量。
 
3 提升機技術(shù)性能參數(shù)
      設(shè)備名稱
技術(shù)參數(shù)
8#水泥磨
提升機
7#水泥磨
提升機
規(guī)格型號
NE150型
TH500型
輸送能力 /m3/h
170
123
鏈斗速度 /m/s
0.7
1.5
電機功率 /kw
30
22  *
注:* 原配置的電機功率18.5kw,在增加斗子后,改為22kw。
 
  4、施效果
  粉煤灰摻入水泥磨技改項目實施后,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,具體體會如下:
 
  4.1 采取水泥磨尾摻入粉煤灰工藝方案,不僅解決磨頭空間小的問題,而且使得粉煤灰經(jīng)過選粉后再入磨,有利于水泥磨產(chǎn)量的提高,尤其使用粒度較細(xì)的粉煤灰時,效果更好。由于當(dāng)前電廠的粉煤灰多尾選粉后的級外灰,顆粒較粗,采用水泥磨尾摻入粉煤灰工藝,容易使得水泥顆粒分布變窄,由于受到粉煤灰摻加量的限制,影響程度不是很大,不會影響水泥理化性能。
 
  4.2通過優(yōu)化除塵工藝設(shè)計, 簡化了工藝流程,不僅便于實際生產(chǎn),減少維護(hù)工作量,同時除塵器選型減小,節(jié)約投資和運行費用。僅除塵器節(jié)能一項,每年節(jié)約節(jié)電7272元;加上濾袋等除塵器配件消耗支出,每年可節(jié)約費用將超過1萬元。其除塵節(jié)約電能支出計算如下:
 
  8760×0.85×380×(7.5-4)×1.732×0.8×0.53÷1000=7272(元)
 
  4.3 在優(yōu)化工藝設(shè)計后,盡管除塵器的規(guī)格型號大大減小,由于粉煤灰?guī)祉斒仟毩⒌某龎m,無論是粉煤灰摻入水泥生產(chǎn)時,還是粉煤灰入庫作業(yè)時,其除塵效果良好。在出現(xiàn)除塵器防掉袋網(wǎng)板結(jié)時,曾計劃采取安裝振動器清理,考慮到粉煤灰?guī)祉敵龎m器是露天布置,為防止振動器震動造成焊縫裂縫而滲水問題,最后還是采用人工敲擊清理方案,利于定期對粉煤灰?guī)鞕z查。
 
  4.4 在這之前,該水泥廠曾在一臺水泥磨上使用螺旋秤計量,其儀表顯示計量數(shù)值與化驗室測定數(shù)值相差很大,粉煤灰計量設(shè)備起不到計量控制的目的。尤其是水泥銷售旺季時,水泥庫存少,難以做到多庫搭配,只有將水泥質(zhì)量控制前移到水泥磨環(huán)節(jié),而此時,粉煤灰供應(yīng)緊張,粉煤灰?guī)祀y以達(dá)到合理的庫存,使得粉煤灰流量波動加大,螺旋秤已經(jīng)無法起到控制和計量的作用,這時的粉煤灰控制只能評崗位人員的觀察和經(jīng)驗來操作,化驗室只得從嚴(yán)控制,水泥磨產(chǎn)質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。在使用轉(zhuǎn)子秤后,粉煤灰的流量波動由調(diào)整分單管螺旋鎖風(fēng)喂料機來穩(wěn)流,提高了計量的準(zhǔn)確性,與化驗室測定數(shù)量相關(guān)性大大提高,利于實際生產(chǎn)控制。
 
  5、 結(jié)束語
  5.1 粉煤灰計量準(zhǔn)確的關(guān)鍵是穩(wěn)流,與計量設(shè)備的精度關(guān)系不是很大。轉(zhuǎn)子秤的單管螺旋鎖風(fēng)喂料機采用變螺距設(shè)計結(jié)構(gòu),起到穩(wěn)流的作用。但是,在粉煤灰流量出現(xiàn)大的波動時,完全靠轉(zhuǎn)子秤的單管螺旋鎖風(fēng)喂料機是不夠的,這時需要崗位人員到現(xiàn)場及時手工調(diào)整螺旋閘閥,等粉煤灰流量相對穩(wěn)定后,崗位人員才能離開。從利于生產(chǎn)控制操作的考慮,建議手動螺旋閘閥改為電動控制比較合理。
 
  5.2 水泥廠揚塵點較多,除塵應(yīng)因地制宜,就近選擇除塵設(shè)備;在選擇除塵方案時應(yīng)盡可能減少除塵管道長度和彎頭的數(shù)量,以利于節(jié)能和提高除塵效果,同時也有利于日常維護(hù)管理。由于技改項目對粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)要求提高(≤30mg/Nm3),建議袋式除塵器采用覆膜濾料。
 
 
  參考文獻(xiàn)
  [1]  姚丕強,水泥粉磨中對顆粒級配的控制[J].水泥,2008.(1):10~15.

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