堆取料方式對煤粉穩(wěn)定性的影響與對策
我公司2500t/d和5000t/d生產(chǎn)線分別于2003年和2004年投產(chǎn),共用一個32m×181m矩形原煤均化堆棚,儲量4000t。采用CBD450/20側(cè)式懸臂堆料機和QGQ300/31側(cè)式刮板取料機進行均化。使用本地同一煤礦煙煤作燃料時,雖存在質(zhì)量波動,但通過均化后,入窯煤粉質(zhì)量相對穩(wěn)定。2008年1月開始采用山西煙煤和本地煙煤進行搭配入均化堆棚,入窯煤粉灰分出現(xiàn)了波動,有時高達10%以上,給窯系統(tǒng)的工藝穩(wěn)定和熟料質(zhì)量造成了很大影響。根據(jù)存在的問題,我們經(jīng)過多次不同的試驗,在未改變工藝設(shè)備的情況下,提高了原煤均化效果,解決了入窯煤粉質(zhì)量波動的問題。
1 原因分析
1.1 原煤堆取料機
側(cè)式懸臂堆料機布料時,卸料點在煤堆縱向中心線上,由于堆料機設(shè)計的機架及行走制動系統(tǒng)未考慮連續(xù)式移動平行布料,所以不能滿足頻繁啟動行走的要求,只能定點卸料。當煤堆到最終高度形成一個圓錐形料堆后,再向前行走一定距離,停下來堆第二層,第二層原煤的形狀是覆蓋第一層圓錐一側(cè)的曲面,行走的距離就是料層的厚度。由于間隔行走,料層較厚且不均,錐體曲面使原煤產(chǎn)生離析,煤堆底部多為顆粒狀,上部多為粉末狀,這樣底部原煤灰分比上部的要低。
側(cè)式刮板取料機在煤堆側(cè)面取料時,刮板取料機在側(cè)面往復運動,由于側(cè)式刮板取料機固定在軌道上,取料時刮板末端自上部至下部切取料層,整個刮板傾斜刮取同一高度層面的原煤(見圖l)。造成入窯煤粉灰分的波動。
圖1 改進前原煤堆取料示意
1.2原煤質(zhì)量
本地煤外在水分10%、灰分29%左右,以粉末狀為主,流動性差;山西煙煤外觀較為干燥、灰分在10%左右,以顆粒狀為主,流動性好。兩種原煤按1:1的比例進行搭配入均化棚?;涞矫憾训撞康拇蟛糠质巧轿髅?,而本地煤主要在上部,加劇了原煤的離析。
2500t/d生產(chǎn)線需煤粉15t/h左右,5000t/d生產(chǎn)線需煤粉30t/h左右。根據(jù)設(shè)計的原煤倉、煤粉倉的儲量,需每隔2h取一次煤,取料厚度0.10m,長度約30m。長距離側(cè)面取煤,煤灰分出現(xiàn)了周期性的變化。
2 采取對策
2.1原煤搭配
在入均化堆棚前,用同一鏟車按配比將原煤分層平布,然后鏟入下料口,入均化堆棚,減少了均化前原煤的差異。
2.2原煤布料
采用三層布煤法,即在煤堆的高度方向,等分三層布煤(見圖2),這樣避免了原煤離析產(chǎn)生的質(zhì)量波動,使離析料分散在料堆的兩側(cè),在取料時兩側(cè)的離析料分別與上部煤和下部煤一起使用,使入磨機的原煤灰分得到均衡。由于增加了二倍煤堆縱向的層數(shù),相應提高了原煤取料時的層數(shù),三層布煤減少了不同時間煤質(zhì)的變化對取料煤質(zhì)的影響,通過三層布煤為原煤均化打下了基礎(chǔ)。
圖2 改進后原煤堆取料示意
2.3 縮短取煤距離
采取三段階梯取煤(見圖2)。一次取煤長度由原來的30m一段改為約7m一段,每次取三段。取煤時三段形成階梯狀,每段高度差約lm,上、中、下三層全部取到,使入磨的原煤煤質(zhì)得到了更好的均化。
3 效果分析
為驗證以上措施的效果,進行了專門的試驗。以煤灰分為例,結(jié)果對比見表1。
表1 采取措施前后煤灰分對比 (%)
由表1看出,采取措施前后,煤粉灰分的平均值基本相當,極差卻由原來的8.20%降低到4.12%,標準偏差明顯降低,說明均化效果比較明顯,由此熟料產(chǎn)質(zhì)量也得到了較大的改觀(見表2)。
表2 采取措施前后熟料產(chǎn)質(zhì)量變化情況(2008年)
生產(chǎn)線 |
時間 |
fCaO |
KH |
產(chǎn)量 |
抗壓強度 | |||
平均 |
合格 |
平均 |
標準 |
3d |
28d | |||
2500t/d |
1~3月 |
1.32 |
89.5 |
0.897 |
0.024 |
2530 |
31.5 |
54.6 |
4~10月 |
0.98 |
95.6 |
0.914 |
0.015 |
2670 |
32.6 |
56.8 | |
5000t/d |
1~3月 |
1.27 |
91.2 |
0.904 |
0.026 |
5300 |
31.6 |
54.2 |
4~10月 |
0.95 |
96.7 |
0.916 |
0.016 |
5560 |
33.5 |
56.6 |
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com