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提高小型水泥廠產(chǎn)品質量技術措施探析

   實施水泥新標準以來,各企業(yè)都在尋求提高水泥產(chǎn)品質量的技術途徑,尤其是采用椎2.2×6.5m閉路粉磨的中小型水泥廠,產(chǎn)品粒度較粗,顆粒分布不合理,水泥早期強度低,產(chǎn)品質量差,多數(shù)廠家以降低篩余來控制水泥細度,使磨機產(chǎn)量降低,成本增加。河南某水泥廠椎2.2×6.5m水泥磨,因熟料溫度高、粒度大,臺時產(chǎn)量只有12t左右(礦渣水泥),比表面積300m2/㎏左右,水泥粉磨電耗34kWh/t。通過采取一定的技術措施,系統(tǒng)產(chǎn)量達到17~19t/h,比表面積達到340m2/㎏以上。

  1.降低入磨物料粒度

  入磨物料粒度大小是影響磨機產(chǎn)量的主要因素,粒度小,可減小鋼球的平均球徑,在裝載量相同的情況下,鋼球個數(shù)增加,鋼球的總面積增加,可增加鋼球與物料的接觸面積,提高粉磨效率。

  該廠熟料破碎原采用顎式細碎機,入磨物料粒度最大30mm以上,小于5mm的占8%。我們在磨頭增加了PCF30錘式細碎機+2YKF1245圓振篩系統(tǒng)后,使入磨物料粒度100%小于5mm。

  2.磨機內部結構的調整

  入磨物料粒度降低后,磨內結構應作適當調整,我們將一倉長度由原來的2.75m縮短為2.25m,即把隔倉板向前移動一塊襯板長度,二倉長度由原來的3.4m增加到3.9m,增加細磨倉的研磨能力;提高粉磨效率。一倉采用曲面階梯襯板,加大研磨體落差,提高沖擊能力;二倉采用具有分機和提升作用的雙曲面襯板,從而提高了粉磨料率,降低了電耗。

  3.研磨體裝載量的確定

    根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,每驅動1t研磨體,需電機功率10~11kW,椎2.2×6.5m水泥磨電機功率為380kW,可拖動34~38t研磨體,我們將研磨體的設計裝載量從31t提高到34t,用公式驗算電機儲備系數(shù)為1.07,可以滿足儲備要求。

  4.填充率的調整

  研磨體總裝載量確定后,根據(jù)填充率來確定各倉裝載量的大小;在閉路粉磨過程中,為了減小過粉磨現(xiàn)象,往往使一倉填充率高于二倉,以加快物料在磨內流速。國外球磨機的填充率比較高,可達35%~40%。根據(jù)我們的經(jīng)驗,選一倉填充率為35%,二倉為33%。生產(chǎn)實踐證明,調整后磨機運行穩(wěn)定,產(chǎn)量提高幅度較大。

  5.研磨體機配置的調整

  根據(jù)入磨物料的粒度、經(jīng)驗及有關公式,我們確定一倉最大球徑為70mm,平均球徑為57mm,為了加快物料流速,改善產(chǎn)品顆粒形狀,提高產(chǎn)品質量,我們將二倉鋼鍛改為鋼球,采用三級球配,二倉平均球徑為30.1mm。

  改造后采用優(yōu)質鋼球,耐磨性好,球面磨損均勻,表面光滑,不易附著粉料,延長了清倉補球周期,減輕了工人勞動強度,提高了設備運轉率。

  由于磨尾和選粉機進出料口處漏風,磨內負壓不夠,磨頭冒灰嚴重,磨內通風不好,磨內溫度較高,我們將風機由Y4-72N04.5A更改為Y4-72N06C,對磨尾出料口及選粉機進出料口處安裝了鎖風閥,將磨內風速提高到1.4m/s。加強磨內通風,降低了磨內溫度,解決了磨頭冒灰現(xiàn)象,改善了操作環(huán)境。

  通過以上措施,使椎2.2×6.5m水泥磨產(chǎn)量達到17~19t/h,水泥比表面積達到340m2/㎏以上。噸水泥粉磨電耗比原來降低了30%,提高了水泥的產(chǎn)品質量,降低了成本。

 

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2024-12-29 08:06:05