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處理“黃心料”的體會

  我公司Φ4.0m×60m回轉窯自2006年4月份投產以來,設備運轉正常,在很短時間內達標達產。但隨著生產的不斷深入,一些質量問題逐漸地暴露出來,熟料經常出現(xiàn)“黃心料”,fCaO含量偏高,熟料28d抗壓強度偏低,嚴重影響熟料質量的提高。為此,公司采取相應技術措施,成功地解決了“黃心料”的問題。本文將處理“黃心料”的體會做一介紹。 

  1、“黃心料”形成的原因 

  1.1原燃材料及生、熟料中有害成分過高進廠原材料化學成分見表1,煤工業(yè)分析見表2,生、熟料化學成分及率值見表3。 表3生、熟料化學成分、率值及礦物組成,從表1~表3可以看出,鐵礦石尾礦和煤灰中SO3含量偏高,導致熟料中硫堿比過高(SO3/(0.85K2O+1.29Na2O)=1.15),部分硫在窯尾循環(huán)富集,造成窯尾煙室結皮。若處理不及時,影響窯內通風,煤粉燃燒不完全,產生還原氣氛,導致熟料出現(xiàn)“黃心料”。 

  1.2二次風溫過低 

  為防止熟料在篦冷機上“堆雪人”,料層厚度一般控制在250~300mm,這樣造成入窯二次風溫偏低(在900~1000℃),直接影響煤粉中固定碳的燃燒速度,使煤粉后燃,高溫帶后移,液相提前出現(xiàn),導致窯尾結圈和煙室結皮,影響窯內通風,煤粉不完全燃燒,形成還原氣氛,熟料出現(xiàn)“黃心料”。 

  1.3三次風閘板開度過大 

  三次風閘板受熱變形及磨損,使閘板實際開度比設定開度大(設定閘板開度為50%,實際上達到65%),導致窯內風量減少,從而降低煤粉燃燒速度,使煤粉后燃,發(fā)生不完全燃燒,還原氣氛下Fe元素的價態(tài)發(fā)生變化,產生“黃心料”。 

  1.4窯速偏低 

  由于出現(xiàn)窯尾結皮、結圈,使燒成帶溫度偏低和出窯熟料煅燒不完全等現(xiàn)象,中控操作員誤認為是窯速過快所致,故采取降低窯速的措施。這樣導致窯內物料填充率上升,窯內通風不暢,窯頭煤粉燃燒狀況差,火點溫度0,提不上去,窯尾溫度升高,窯頭加不上煤,還原氣氛嚴重,產生“黃心料”。 

  1.5燃燒器內外風比例失調 

  燃燒器內外風比例的大小直接影響燒成帶的長度及火焰形狀。過小的外風噴出速度將影響直流風的穿透能力,減弱對入窯二次風的卷吸,導致煤粉與二次風不能很好地混合,煤粉燃燒不完全,產生還原氣氛;過大的外風噴出速度將會引起過大的回流,強化煤粉的后期混合與燃燒,使火焰核心區(qū)拉長,同樣導致煤粉燃燒不完全,使窯尾溫度過高;而內風旋流強度僅控制著火焰形狀。通過觀察,發(fā)現(xiàn)燃燒器內外風比例分別為65%和90%,火焰細長,窯皮長度在27m左右,窯內結圈,煙室結皮,影響窯內通風,形成還原氣氛。 

  1.6煤粉細度和水分偏大進廠原煤水分大且煤質較硬,為提高煤磨產量,保證窯生產所需煤粉,對控制指標進行了調整。細度由原來小于10%提高到小于12%,水分由原來的小于1.0%提高到小于1.5%,這樣嚴重影響煤粉的燃燒速度,使火焰拉長,窯內高溫點后移,生料提前出現(xiàn)液相,形成結圈、結皮,影響窯內通風,在還原氣氛下,形成“黃心料”。 

  1.7窯頭用煤量偏大當熟料質量出現(xiàn)問題時,中控操作員誤以為是窯頭用煤量偏少所致,盲目地增加窯頭用煤,造成大量的煤粉燃燒不完全,窯內還原氣氛加重,進一步降低窯頭溫度;同時大量煤粉被風拉到窯尾燃燒,導致窯尾火點溫度上升,液相提前出現(xiàn),形成結皮、結圈,進一步加劇還原氣氛的產生,導致“黃心料”的出現(xiàn)。 

  2、采取措施 

  2.1降低原燃料中SO3含量 

  采用SO3含量比較低的原煤和鐵礦石尾礦??刂七M廠原煤中全硫含量<1.5%,鐵礦石尾礦中SO3含量<1.5%,使熟料中SO3<0.5%,K2O<0.4%,Na2O<0.3%,硫堿比<0.8,減少硫在窯尾的循環(huán)富集;同時加強對窯尾煙室工藝參數(shù)的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)有異?,F(xiàn)象,及時用高壓水槍進行處理,減少窯尾煙室結皮的發(fā)生。 

  2.2提高入窯二次風溫 

  篦冷機采取厚料層操作。料層厚度提高到350~400mm,保證入窯二次風溫在1 050~1150℃,三次風溫在850~950℃,提高煤粉的燃燒速度和燒成帶溫度,降低窯尾溫度,減少還原氣氛。 

  2.3減小三次風閘板的開度 

  在保證分解爐內煤粉完全燃燒的前提下,盡量減小三次風閘板的開度,其開度降到40%~45%,優(yōu)化窯爐用風比例。 

  2.4提高窯速,采用“薄料快燒”的煅燒方法適當提高窯速,在系統(tǒng)正常時窯速由3.5r/min提高到3.7r/min,并采用“薄料快燒”的煅燒操作方法以利于窯內物料填充率的降低,增加物料在窯內的翻滾次數(shù),強化物料煅燒。 

  2.5優(yōu)化調整燃燒器內外風比例根據(jù)窯筒體溫度曲線和窯皮長度,優(yōu)化調整三風道燃燒器內外風比例,將其調整為:內風70%,外風80%,保證煤粉的充分燃燒。同時要求現(xiàn)場人員加強巡檢,及時清理燃燒器端部的積料,防止端部變形,火焰形狀發(fā)生改變,影響煤粉的燃燒。 

  2.6降低煤粉細度和水分 

  出磨煤粉細度和水分控制指標分別降低到<8.0%和<1.0%,這樣更有利于煤粉燃燒速度的提高使煤粉燃燒更加完全。 

  2.7降低窯頭用煤量 

  中控操作員要勤觀察工藝參數(shù)的變化,發(fā)現(xiàn)燒成帶溫度偏低,窯功率曲線下降和fCaO上升時,不能盲目地增加頭煤,應進行全面分析。要以加尾煤為基礎合理調整頭煤的用量,由原來12t/h下調為11.4t/h。 

  3效果 

  通過采取上述措施,改善了煤粉燃燒條件,減輕了窯內還原氣氛,減少了“黃心料”的產生,提高了熟料產質量,取得了較好的經濟效益。采取優(yōu)化調整措施前后“黃心料”出現(xiàn)頻次及熟料的物理性能見表4。 

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2025-01-20 02:09:10