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提高Φ2.2*5.5水泥磨產(chǎn)、質(zhì)量的技改措施

  一、引言    

  由于混合材水分高磨機(jī)產(chǎn)量低,原設(shè)計(jì)能力為8.5噸/小時(shí),實(shí)際只有6.5噸左右。臺(tái)產(chǎn)的降低電耗的增加,不僅使生產(chǎn)成本直接升高;而且給生產(chǎn)也帶來了很大的難度,同時(shí)對(duì)水泥的工序質(zhì)量也影響很大。針對(duì)這種情況,2004年2月初我們成立了公關(guān)小組,專門解決這一問題。首先按照人機(jī)、料、法、環(huán)等五大影響因素,對(duì)磨機(jī)系統(tǒng)現(xiàn)存的工況進(jìn)行全面的摸底、仔細(xì)的檢查,測(cè)定了磨機(jī)的篩析曲線及選粉機(jī)的循環(huán)負(fù)荷等技術(shù)參數(shù)并進(jìn)行整理和分析。借助因果關(guān)系分析法對(duì)存在的問題逐一列出,分清主、次從眾多的原因中找出主要原因,最后,將機(jī)、料、法作為重點(diǎn)解決的對(duì)象,明確了攻關(guān)小組的主攻方向,制定出具體可行的改造實(shí)施方案,于2004年2月10號(hào)付諸實(shí)施如下: 

  1、改變磨內(nèi)隔倉(cāng)板、篦板的尺寸結(jié)構(gòu): 

  原隔倉(cāng)板、出料篦板的篦縫寬度在13mm左右,由于其尺寸較大造成一倉(cāng)過多、過大的顆粒物料從隔倉(cāng)板的縫隙中進(jìn)入二倉(cāng),增加了二倉(cāng)的研磨負(fù)荷,使研磨效果大大降低;其次,有許多小鍛從出料端篦縫漏出經(jīng)選粉機(jī)與粗粉一道又回到磨內(nèi)。其一使二倉(cāng)的研磨體流失,研磨效果大大降低;其二由于漏出的細(xì)鋼段回到了一倉(cāng)改變了研磨體的填充效果,使其破碎和粉碎能力受到影響;綜其這兩方面的因素,磨機(jī)的產(chǎn)、質(zhì)量將會(huì)受到很大的影響。改造措施:重新設(shè)計(jì)調(diào)整、制作隔倉(cāng)板和出口篩板的結(jié)構(gòu)尺寸,在新隔倉(cāng)板和出口篩板未做好之前,暫用細(xì)鋼筋補(bǔ)焊篦縫,將其寬度控制在8-10mm之間。通過這一改造極大地改變了磨機(jī)內(nèi)工藝狀況,進(jìn)入二倉(cāng)的物料得到了有效的控制,產(chǎn)量有了較明顯的提高,水泥成品細(xì)度由原來的3.4左右降到2.0以下,水泥的顆粒組成也有了很大程度的改善。 

  2、充分利用夏天高溫季節(jié),攤曬水分大的混合材 

  由于我們所用混合材主要是周邊小鐵廠的水泡渣、小電廠的黑爐渣、水膜收塵灰及冬天熱力公司的爐渣,其水分含量很高,一般都在30%左右。在目前沒有烘干設(shè)備的情況下,利用得天獨(dú)厚的自然條件,夏天6-9月上旬氣候溫度都在32-43℃以上,充分利用高溫季節(jié)進(jìn)行攤曬。盡可能的降低物料的水分,以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。實(shí)踐證明,這樣做不僅可以滿足夏季生產(chǎn)的需要,還能儲(chǔ)存一部分用于低溫季節(jié)的生產(chǎn)。效果較為明顯,之前飽磨、糊磨堵塞隔倉(cāng)板和下料溜子的現(xiàn)象大為減少。 

  3、優(yōu)化調(diào)整研磨體級(jí)配方案: 

  針對(duì)原來磨的鋼球及鋼段的級(jí)配方案,結(jié)合磨機(jī)的實(shí)際工藝狀況和技術(shù)參數(shù),決定對(duì)其進(jìn)行必要的調(diào)整。將原四種規(guī)格的球徑級(jí)配方案(90、80、70、60、)改成五級(jí)配方案(90、80、70、60、50);同時(shí)將二倉(cāng)鋼鍛的規(guī)格及裝載量也進(jìn)行了調(diào)整。將二倉(cāng)的裝載量由原來的12.5噸提高到13.0噸。具體調(diào)整方案如下:  

  由表(一)、表(二)知,調(diào)整后的級(jí)配方案:鋼球采用了五級(jí)配,1倉(cāng)平均球徑由原來的74.7降到71.6;二倉(cāng)鋼段調(diào)整為三級(jí)配,平均段徑由30.2降到22.5。實(shí)踐驗(yàn)證,磨機(jī)的粉碎能力和二倉(cāng)的研磨效果大大增強(qiáng),產(chǎn)、質(zhì)量有了較大幅度的提升。 

  4、降低入磨物料粒度 

  將原來因無配件閑置的高細(xì)破碎機(jī),重新進(jìn)行測(cè)圖,加工制做篩板、護(hù)板、錘頭等配件。2004年6月修復(fù)后用于熟料的破碎,效果非常明顯,入磨熟料粒度由原來的最大50mm降到最大不足10mm。這樣不僅降低了入磨物料的粒度,也改善了熟料的物理結(jié)構(gòu),提高了熟料的易碎性和易磨性,對(duì)提高磨機(jī)臺(tái)產(chǎn),降低電耗起到了致關(guān)重要的作用。 

  二、技術(shù)效果分析與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià): 通過上述四項(xiàng)措施的改造,使磨機(jī)的工藝狀況發(fā)生了根本性改變。下表為改造前、后生產(chǎn)數(shù)據(jù)的對(duì)比。 

  改造前、后的數(shù)據(jù)分析表明,改造后的磨機(jī)產(chǎn)量由6.5噸/小時(shí)提高到8.2噸/小時(shí),比原來增加了21.2%;成品的篩余細(xì)度由原來的3.2%以上降到2.1%以下,提高了水泥實(shí)物質(zhì)量。此項(xiàng)技術(shù)改造經(jīng)過一年多的實(shí)踐證明磨機(jī)工況比較穩(wěn)定、可靠,飽磨、糊磨、堵料的現(xiàn)象很少發(fā)生,磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率大幅度提高。噸水泥工序電耗由原來的52.6Kw.h/t降到46.3Kw.h/t,每噸水泥節(jié)電6.3Kw.h,若每度電價(jià)平均按0.40元計(jì)算,每年生產(chǎn)水泥4.5萬噸,僅此一項(xiàng)全年可節(jié)約電費(fèi)11萬余元,經(jīng)濟(jì)效益分常明顯。 

  三、結(jié)束語 

  依靠科技創(chuàng)新,自主創(chuàng)新才能使企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展、基業(yè)長(zhǎng)青,才是企業(yè)獲勝的根本保證。這次水泥磨系統(tǒng)的工藝技術(shù)整改及系統(tǒng)工況的調(diào)整效果很好,且基本上不需投資。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率由原來的74.2%提高到85.6%,同時(shí)職工的勞動(dòng)強(qiáng)度和工作環(huán)境大幅改善,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。從根本上解決了磨機(jī)產(chǎn)量低、電耗高,水泥細(xì)度忽高忽低質(zhì)量不穩(wěn)的問題,為穩(wěn)定和提高水泥的實(shí)物質(zhì)量提供了可靠的保證。

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