高摻電石渣生產(chǎn)水泥新型干法生產(chǎn)工藝的研究及應(yīng)用
1 引言
建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)已成為人們的共識(shí),電石渣是煤化工行業(yè)用乙炔法生產(chǎn)聚氯乙烯樹(shù)脂的工業(yè)廢渣,過(guò)去大多數(shù)企業(yè)將電石渣擇地堆存或鋪墊路基,不但占用了寶貴的土地資源,而且堿化土地,對(duì)空氣、地表水和地下水產(chǎn)生二次污染,傳統(tǒng)處理電石渣的方式已不能適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的要求,甚至被政府環(huán)保部門(mén)明令禁止;2003年我國(guó)電石產(chǎn)量為530萬(wàn)噸,2004年為650萬(wàn)噸,電石渣的年排放量逾1000萬(wàn)噸,隨著石油價(jià)格持續(xù)上漲,市場(chǎng)無(wú)疑為煤化工發(fā)展提供了巨大的空間,電石渣量將會(huì)大量增加,有效地綜合利用電石渣,對(duì)保護(hù)環(huán)境、節(jié)約土地和水資源及實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有顯著的生態(tài)和社會(huì)效益。合肥水泥研究設(shè)計(jì)院十分注重水泥行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,研究各種工業(yè)廢渣在水泥生產(chǎn)中的綜合利用,一直致力于電石渣生產(chǎn)水泥的綜合技術(shù)與裝備的開(kāi)發(fā)研究,采用多種水泥生產(chǎn)工藝消化電石渣并取得顯著成績(jī),繼在皖維高新材料股份有限公司成功采用電石渣摻量15%干磨干燒生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,適時(shí)地提出能否用新型干法生產(chǎn)工藝煅燒高摻量電石渣的新課題,即用電石渣替代70~80%石灰石或全部石灰石生產(chǎn)水泥熟料,該課題的意義在于:
1、由于電石渣的特性和電石渣配料生料的特殊性,業(yè)內(nèi)曾有“新型干法生產(chǎn)工藝不適合煅燒高摻量電石渣生料”的觀(guān)點(diǎn),如果該項(xiàng)技術(shù)有所突破,將為預(yù)分解技術(shù)處理其它工業(yè)廢渣帶來(lái)新的啟迪,為形成一套優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、環(huán)保以及單條生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模大型化的現(xiàn)代水泥生產(chǎn)方法提供良好的示范。
2、利用電石渣生產(chǎn)水泥比采用石灰石生產(chǎn)水泥熟料燒成熱耗有所降低,如替代60%石灰石時(shí),熟料燒成熱耗約降低8%;替代80%石灰石時(shí),熟料燒成熱耗約降低15%。
3、與帶壓濾半濕法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)工藝相比節(jié)煤46%,與濕磨干燒相比節(jié)煤20%,對(duì)于煤炭?jī)?chǔ)采比不足百年的中國(guó)來(lái)說(shuō)節(jié)能尤其重要,不能以處理電石渣而消耗大量能源為代價(jià)。
4、由于帶壓濾半濕法回轉(zhuǎn)窯和濕磨干燒生產(chǎn)工藝必須將其它組分加水粉磨成合格的料漿,每生產(chǎn)1噸熟料需要多消耗0.15噸水,帶來(lái)水資源和能源的浪費(fèi)。
5、生產(chǎn)1噸熟料需要消耗1.28噸優(yōu)質(zhì)石灰石,同時(shí)向大氣中排放0.57噸CO2,用電石渣替代石灰石生產(chǎn)水泥熟料,可以減輕我國(guó)石灰石資源不足和減少CO2排放。
6、隨著煤化工行業(yè)科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,生產(chǎn)過(guò)程中電石渣以干基(含水分10-12%)排放,將為新型干法生產(chǎn)工藝煅燒高摻量電石渣提供捷徑。
2 利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料的技術(shù)進(jìn)步
在我國(guó)利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料始于上世紀(jì)七十年代,當(dāng)時(shí)主要采用濕法長(zhǎng)窯生產(chǎn)工藝,隨后利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料的工藝多種多樣,不僅有立窯、濕法長(zhǎng)窯及立波爾窯,而且還有五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器窯,但這些生產(chǎn)工藝的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相對(duì)落后,不符合國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,目前廣泛采用以下幾種生產(chǎn)工藝:
2.2.1 帶壓濾半濕法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)工藝
將成分基本穩(wěn)定的電石渣漿直接送入已磨好的其它組分的料漿庫(kù)中制成混合均勻的生料料漿,通過(guò)機(jī)械脫水成為含水分34%左右的料餅,送入回轉(zhuǎn)窯煅燒成水泥熟料。回轉(zhuǎn)窯單位容積產(chǎn)量低,企業(yè)的規(guī)模效益難以實(shí)現(xiàn);其它組分必須加水粉磨成合格的料漿,每生產(chǎn)1噸熟料需要多消耗0.15噸水,無(wú)形中增加水資源和能源的消耗;熟料燒成熱耗一般在6000kJ/kg左右,雖然熱耗高,但電石渣可以替代全部石灰石生產(chǎn)水泥熟料,該生產(chǎn)工藝過(guò)去是大多數(shù)化工企業(yè)的主要選擇;隨著煤價(jià)的上漲,許多濕法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)廠(chǎng)被迫停產(chǎn),這是水泥工業(yè)不可持續(xù)發(fā)展的首要影響因素。
2.2.2 濕磨干燒生產(chǎn)工藝
將成分基本穩(wěn)定的電石渣漿直接送入已磨好的其它組分的料漿庫(kù)中制成混合均勻的生料料漿,通過(guò)機(jī)械脫水成為含水分34%左右的料餅,再送入破碎烘干機(jī)利用窯尾廢氣余熱烘干料餅,烘干后的物料隨氣流進(jìn)入窯尾預(yù)熱器、分解爐、回轉(zhuǎn)窯煅燒成水泥熟料。采用濕磨干燒技術(shù),回轉(zhuǎn)窯單位容積產(chǎn)量較高,熟料燒成熱耗為4000kJ/kg電石渣在原料中的摻量一般在15%以下,消耗電石渣量有限,沒(méi)有進(jìn)一步深化研究;同帶壓濾半濕法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)工藝一樣,沒(méi)有改變每生產(chǎn)1噸熟料需要多消耗0.15噸水的弊端。
2.2.3 新型干法生產(chǎn)工藝
采用機(jī)械脫水作為濕排電石渣的前置處理設(shè)備,利用窯尾高溫廢氣作為烘干熱源,使用烘干能力強(qiáng)的立式磨對(duì)含水量較高的配合生料進(jìn)行烘干粉磨,采取新型干法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)水泥熟料,熟料燒成熱耗3410 kJ/kg,生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、能耗低,是一次有益的嘗試,取得了成功;因?yàn)樯a(chǎn)條件的限制,電石渣摻量占原料總量的比例平均<15%,難以證明使用廢渣的優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)工藝仍有一些深層次的問(wèn)題需要研究解決,在一定程度上影響了這一技術(shù)的推廣應(yīng)用。
3 高摻電石渣生產(chǎn)水泥新型干法生產(chǎn)工藝和裝備的開(kāi)發(fā)研究
國(guó)內(nèi)首條1200t/d高摻電石渣干磨干燒新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn),采用電石渣脫水、預(yù)烘干、立式磨、新型干法預(yù)分解窯煅燒等一系列節(jié)能環(huán)保綜合技術(shù),于2005年8月8日在淄博寶生環(huán)保建材有限公司一次點(diǎn)火成功并生產(chǎn)出合格熟料,目前系統(tǒng)阻力 ≤5000 Pa,熟料熱耗 ≤760×4.18 kj / kg,出預(yù)熱器廢氣溫度320-360℃,電石渣摻量達(dá)50%以上,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
3.1 電石渣漿處理系統(tǒng)
3.1.1 電石渣漿的脫水
針對(duì)電石渣漿的性能和以往的經(jīng)驗(yàn),本課題選擇脫水能力較強(qiáng)、料餅水分較低的帶氣橡膠隔膜板框壓濾脫水方案,該壓濾系統(tǒng)的主要工作原理為:含水分75~80%的電石渣漿經(jīng)渣漿泵注入帶氣橡膠隔膜的壓濾機(jī)各個(gè)濾室,當(dāng)壓力升至設(shè)定值后,通過(guò)流體靜壓壓濾脫掉濾餅顆粒間的游離水分;接著再通入壓縮空氣保壓,通過(guò)橡膠隔膜的弧面產(chǎn)生變向剪切力,破壞濾餅的幾何結(jié)構(gòu),使濾餅水分進(jìn)一步降低。
為了進(jìn)一步探索合理的工藝參數(shù),給板框壓濾機(jī)的制造和使用提供借鑒,進(jìn)行了不同濾室厚度、進(jìn)漿濃度、過(guò)濾壓力下的正交試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)得知:
1、電石渣漿的濃度影響濾餅的最終水分。設(shè)置電石渣漿濃縮池進(jìn)行濃縮是必要的,濃縮后含水量最佳狀態(tài)控制在小于75%。
2、電石渣漿的過(guò)濾壓力以0.8 MPa為宜。壓力過(guò)低則濾餅水分難以控制;壓力過(guò)大則對(duì)板框壓濾機(jī)的機(jī)械制造要求過(guò)高。
3、濾室的厚度以30mm為宜。濾餅過(guò)厚,水分難以控制;濾餅過(guò)薄,產(chǎn)能難以滿(mǎn)足要求。
根據(jù)電石渣漿過(guò)濾性能試驗(yàn)結(jié)果和生產(chǎn)中的物料平衡要求,選用XMGZ500型廂式壓濾機(jī),過(guò)濾面積500m2,過(guò)濾總?cè)莘e10.16m3,濾室的厚度30mm,壓濾后濾餅水分設(shè)計(jì)值為32~36%;實(shí)際生產(chǎn)中料餅的水分最好狀態(tài)為25%,一般能保證在35%左右。
2.1.2 電石渣的預(yù)烘干
電石渣漿采用機(jī)械脫水后水分一般在28~35%范圍內(nèi)波動(dòng),給電石渣的輸送、儲(chǔ)存和準(zhǔn)確配料帶來(lái)困難,因此必須對(duì)電石渣進(jìn)行預(yù)烘干;由于電石渣屬于高濕含量輕質(zhì)廢渣,烘干處理難度非常大,需要解決以下技術(shù)難題:
1、解決喂料及防堵問(wèn)題。壓濾后的電石渣呈“牙膏”狀態(tài),輸送過(guò)程中無(wú)法儲(chǔ)存和喂料計(jì)量,不易送入烘干機(jī)內(nèi),落入烘干機(jī)后易出現(xiàn)堆料和粘堵現(xiàn)象。
2、電石渣烘干時(shí)需要克服蒸發(fā)速率低、料溫下降快及周?chē)h(huán)境濕含量大的缺點(diǎn)。
3、利用電石氣燃燒作為烘干熱源難度大。電石氣是電石爐生產(chǎn)電石產(chǎn)生的廢氣,電石氣主要含CO、CH4等可燃?xì)怏w,易爆炸;電石氣本身有400~600℃溫度,含有200mg/Nm3灰塵,焦油含量大,不易輸送和使用。
4、電石渣烘干后廢氣濃度高,對(duì)收塵設(shè)備產(chǎn)生粘堵和腐蝕。
電石渣含水15%時(shí)的物理性能:松散容重為600g/l,緊密容重為750g/l;電石渣在原料中占63.5 %時(shí)所配生料的休止角為36°;在辦公室常溫敞開(kāi)環(huán)境七天的條件下,吸濕率為4 %,在10MPa壓力下不滲水;根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,確定電石渣烘干終水分控制在15%左右,在電石渣的輸送、儲(chǔ)存過(guò)程中不會(huì)發(fā)生粘堵,可以準(zhǔn)確配料;年產(chǎn)6萬(wàn)噸電石的電石爐每小時(shí)可以產(chǎn)生2500×104kJ電石氣,折合標(biāo)準(zhǔn)煤855公斤,能夠滿(mǎn)足烘干機(jī)熱量需求,不但利用了電石氣的熱能,而且節(jié)省了一套電石氣處理系統(tǒng),對(duì)電石廠(chǎng)來(lái)說(shuō)節(jié)省了大量的投資;在電石氣輸送工藝布置上,采用強(qiáng)力送風(fēng),縮短輸送路徑和時(shí)間,防止管道結(jié)焦粘堵;壓濾后的電石渣其塑性、粘性均在表觀(guān)大幅度降低,具有一種類(lèi)似水泥漿體 “假凝”現(xiàn)象的物理性質(zhì),經(jīng)儲(chǔ)存風(fēng)干后和采用防堵措施,解決了喂料及粘堵;供熱系統(tǒng)提供900~1100℃持續(xù)高溫?zé)煔?,選擇長(zhǎng)徑比較大的烘干機(jī),安裝強(qiáng)化蒸發(fā)裝置,使電石渣在其有效烘干區(qū)域內(nèi)有充裕的干燥強(qiáng)度和時(shí)間;系統(tǒng)選用能處理高濃度粉塵、抗結(jié)露、防腐蝕袋收塵器進(jìn)行收塵,使其
標(biāo)排放。實(shí)際生產(chǎn)中系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,單機(jī)能力為26-30t/h。
3.2 原料烘干及粉磨
采用電石渣、粘土、石灰石、硫酸渣、砂巖五組份配料,需要研磨的物料約占37.7%,根據(jù)入磨物料綜合水分為11~14%的要求和原料易磨性實(shí)驗(yàn),采用烘干能力強(qiáng)、熱交換和粉磨效率高的立式磨作為生料磨;對(duì)窯尾廢氣成分進(jìn)行分析和熱力學(xué)計(jì)算,可以利用廢氣作為烘干熱源;進(jìn)立磨氣體溫度為340℃,立磨產(chǎn)量為75~85t/h,出磨生料水份小于1%,出磨氣體與生料的溫度均為80℃。為了更好地滿(mǎn)足粉磨電石渣配料的要求,研制的HRM1900/2200立式磨,具有45~60t/h生料的研磨能力和80~90t/h的烘干能力。當(dāng)水分為10~12%混合料在磨輥的快速碾壓下,物料被粉碎并且向磨盤(pán)邊沿風(fēng)環(huán)處拋灑,被70~90m/s的高速氣流帶起,產(chǎn)生強(qiáng)烈的熱交換,水分沒(méi)有來(lái)得及蒸發(fā)的大塊物料會(huì)再次沉落,反復(fù)帶起、沉落,充分進(jìn)行熱交換,高速氣流在磨腔內(nèi)流速很快降低,形成強(qiáng)烈的紊流場(chǎng),特別適合于電石渣微細(xì)顆粒的烘干;粉狀物料隨氣流一起上升通過(guò)磨機(jī)上殼體進(jìn)入分離器的分級(jí)區(qū),在分離器轉(zhuǎn)子葉片的作用下,其中的粗粉落回磨盤(pán)與新喂入的物料一起重新粉磨,合格的細(xì)粉隨氣流一起出磨,經(jīng)高效旋風(fēng)收塵器收集后,與增濕塔和窯尾電收塵器收集的粉塵混合,由輸送設(shè)備送入均化庫(kù)內(nèi)均化儲(chǔ)存;出磨的廢氣匯入窯尾電收塵器進(jìn)行除塵后達(dá)標(biāo)排放。
3.3 預(yù)分解系統(tǒng)
針對(duì)電石渣配料生產(chǎn)水泥熟料的特殊性,我們用差熱分析法對(duì)電石渣的脫水做了試驗(yàn):從室溫升到870℃時(shí),儀器記錄了失重(TG)和差熱(DTA)的曲線(xiàn),電石渣在190℃時(shí)有弱吸熱伴微失重峰,此峰值為吸附水脫出;350℃時(shí)弱吸熱伴微失重峰為水化鋁酸鈣結(jié)構(gòu)水脫出,584℃時(shí)出現(xiàn)強(qiáng)吸熱伴快失重峰,Ca(OH)2脫水,失重為16.3%,830℃時(shí)為吸熱伴有失重,870℃的放熱峰無(wú)重量變化,前一峰值為水化硅酸鈣脫去結(jié)構(gòu)水,后一峰值為水化硅酸鈣的晶型轉(zhuǎn)化。試驗(yàn)過(guò)程中試樣總失重25.68%,按電石渣CaO全部結(jié)合為Ca(OH)2,69.36%CaO結(jié)合水為22.29%,其余失重應(yīng)來(lái)自水化硅酸鈣結(jié)合水和電石渣中的碳粒;900℃以下時(shí)電石渣配料與常規(guī)生料的差異如下:
1、電石渣中Ca(OH)2分解溫度與CaCO3不同。電石渣中含有較多毛細(xì)水和結(jié)晶水,分解溫度較低,電石渣中Ca(OH)2的分解溫度約580℃左右,低于CaCO3的分解溫度。
2、Ca(OH)2分解吸熱與CaCO3不同,前者分解吸熱為1160kJ/kg,而后者為1660kJ/kg。
3、電石渣顆粒較細(xì),脫水較早,在溫度較高的旋風(fēng)筒和分解爐錐部易產(chǎn)生堵塞,不利于連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn);
4、熟料形成熱不同:電石渣在原料中占63.5 %時(shí)所配生料的熟料形成熱為1025kJ/kg,約為普通生料的熟料形成熱的3/5。
因此電石渣配料生產(chǎn)水泥熟料時(shí),必須充分考慮預(yù)熱器、分解爐的結(jié)構(gòu);電石渣的摻入量越大,對(duì)預(yù)熱器、分解爐的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)影響也越大。對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合分析和平衡計(jì)算,燒成熱耗確定為3100~3360kJ/kg,其中蒸發(fā)生料的物理水耗熱35kJ/kg,熟料形成熱1025kJ/kg,廢氣溫度按340℃考慮時(shí),廢氣帶走熱700kJ/kg,入窯物料分解率按90~95%設(shè)計(jì),研制開(kāi)發(fā)出低阻型、高分離效率、顯著防堵的新型低壓損S型結(jié)構(gòu)、3R大包角型式蝸殼、偏錐新型五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器,分解爐采用旋流、噴騰、懸浮原理,使燃料有充分的燃燒時(shí)間,物料與燃料充分混合,在爐內(nèi)有較長(zhǎng)的停留時(shí)間,燃料在較低溫度的SC室大量燃燒,全爐系統(tǒng)沒(méi)有產(chǎn)生局部高溫的條件,因而系統(tǒng)結(jié)皮堵塞現(xiàn)象少,預(yù)分解系統(tǒng)關(guān)鍵部位采用特殊的襯料,研制出RBH5/1300型預(yù)分解系統(tǒng)。
4 實(shí)際運(yùn)行效果
電石渣漿的脫水、壓濾及預(yù)烘干、石灰石破碎、生料粉磨、煤粉制備分別于2005年7月18日、7月28日順利進(jìn)行負(fù)荷試車(chē),8月22日生料粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)定在76t/h,到2005年9月生料系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)定在85t/h以上,系統(tǒng)平均電耗18kWh/t;燒成系統(tǒng)于2005年8月8日點(diǎn)火,8月12日燒出合格熟料;燒成系統(tǒng)運(yùn)行初期產(chǎn)量控制在1000t/d左右,隨著操作人員操作水平的提高,在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好的條件下,產(chǎn)量逐漸增加,到2005年9月份燒成系統(tǒng)產(chǎn)量達(dá)1200t/d以上,熟料標(biāo)號(hào)達(dá)58Mpa以上,熟料燒成熱耗3180kJ/kg(760kCal/kg),到2005年10月25日電石渣替代70%石灰石,在原料中所占比例超過(guò)50%(干基)。
5 結(jié)束語(yǔ)
本項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首條高摻電石渣干磨干燒新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn),每年可以消耗電石渣30萬(wàn)噸,全年可以節(jié)省35萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)石灰石資源和少向大氣中排放15萬(wàn)噸CO2;與帶壓濾半濕法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)工藝相比節(jié)煤46%,全年少耗標(biāo)準(zhǔn)煤約2萬(wàn)噸,少向大氣中排放4.6萬(wàn)噸CO2;與濕磨干燒生產(chǎn)工藝相比節(jié)煤20%,全年少耗標(biāo)準(zhǔn)煤約1萬(wàn)噸,少向大氣中排放2.3萬(wàn)噸CO2;與帶壓濾半濕法回轉(zhuǎn)窯和濕磨干燒生產(chǎn)工藝相比全年少消耗約5.4萬(wàn)噸水。本項(xiàng)目的順利投產(chǎn)否定了不能用“預(yù)分解系統(tǒng)煅燒高摻電石渣生料”的觀(guān)點(diǎn),是一次有益的嘗試,為我國(guó)建材行業(yè)和化工行業(yè)的節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境和資源綜合利用開(kāi)創(chuàng)了廣闊的前景,對(duì)建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有深刻的示范作用。
電石渣替代全部石灰石生產(chǎn)水泥熟料新型干法生產(chǎn)工藝和單條生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模的大型化是我們今后工作努力的方向。
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