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制約我廠1000t/d生產(chǎn)線達產(chǎn)達標的設備問題分析及解決措施

哈爾濱水泥廠新線分廠  
  

我廠5號窯生產(chǎn)線為1000t/d新型干法生產(chǎn)線,設計年產(chǎn)量為29.2萬t,設備綜合運轉(zhuǎn)率為80%。該生產(chǎn)線于1992年10月點火進行試生產(chǎn),由于諸多方面的原因,一直未能達產(chǎn)達標,經(jīng)工廠上下多方面整改,從1997年5月11日到1998年5月6日提前5d實現(xiàn)跨年度達產(chǎn)達標,生產(chǎn)熟料292207t,運轉(zhuǎn)率80.6%。1998年順利實現(xiàn)年度達產(chǎn)達標,生產(chǎn)熟料300601t,運轉(zhuǎn)率83.9%,1998年10月通過國家建材局達產(chǎn)達標驗收。從試生產(chǎn)到全面實現(xiàn)達產(chǎn)達標的幾年中,我們根據(jù)設備在生產(chǎn)使用中暴露出來的,從選型設計到制造安裝中存在的問題,采取了一系列切實可行的措施進行整改,為該生產(chǎn)線的達產(chǎn)達標奠定了堅實的基礎。

1 生產(chǎn)線及主機設備簡介

  生產(chǎn)線主機見表1。自控采用美國貝利公司的N90集散控制系統(tǒng),實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動控制。

 
表1 主機及關(guān)鍵設備型號、規(guī)格、性能一覽表
設備名稱 型號規(guī)格 技術(shù)性能 制造廠
石灰石喂料秤 DEL1020T20 能力:0~80t/h;功率:1.28kW 承德自動化計量儀器廠
鐵粉喂料秤 DEL0820V2 能力:0~3.5t/h;功率:0.53kW 承德自動化計量儀器廠
粘土喂料秤 DE1020 能力:0~18t/h;功率:0.53kW 承德自動化計量儀器廠
立磨 MPS2450 生產(chǎn)能力:75t/h;給料粒度:<80mm;
給料水分:12%~15%;細度:14% R0.09mm;
主電機功率630kW,980r/min;
磨盤轉(zhuǎn)速:29.5r/min;
主減速機:kpav 125R,i=33.56
沈陽重型機器廠引進德國PFEIFFER公司技術(shù)制造
主減速機由德國RENK公司制造
立磨系統(tǒng)風機 1710DIBB50高溫風機 流量:175 000m3/h;全壓:9 334kPa;
工作溫度:95℃;轉(zhuǎn)速:1 485r/min;
電機功率:710kW
四平風機廠引進英國戴維森技術(shù)制造
電除塵器(窯磨合用) 24/10/3×7/0.4三電場 90.29m2 處理風量:21 000m3/h;
入口含塵濃度:80g/m3
出口含塵濃度:< 100mg/m3;風溫:130℃
平頂山電收塵器廠
電除塵風機 Y4-73-11 №22D 風量:228 000m3/h;風壓:13 524Pa;
轉(zhuǎn)速:580r/min;功率:130kW
四平風機廠
入均化庫提升機 THD400mm×38.304m 能力:158t/h;斗速:1.5m/h;斗距:410mm 朝陽重型機器廠引進德國 M LLERS公司技術(shù)設計制造
均化庫羅茨風機 SD36×35 流量:40m3/min;出口靜壓:68.6kPa 長沙羅茨風機廠
1 000t/d生料喂料秤 DEN1435S2 額定給料量:80t/h 承德自動化計量儀器廠
高效膠帶提升機 THD400mm×64.544m 能力:120t/h;斗距:410mm;斗速:1.5m/s 朝陽重型機器廠引進德國M LLERS公司技術(shù)設計制造
回轉(zhuǎn)窯 Φ3.2m×44m 斜度:3.5%;支撐數(shù):3檔;
轉(zhuǎn)速:0~3.7r/min;主電機功率:125kW;
主減速機:NZS995,i=45
沈陽水泥機械廠
篦冷機 2.3m×17.7m 生產(chǎn)能力:1 100t/d;入料溫度:1 350℃;
生料溫度 環(huán)境溫度+65℃;
沖程:127mm;次數(shù):8~24次
沈陽水泥機械廠
余風排風機 Y4-73-11№ 20D左45℃ 風量:215 000m3/h;全壓:1 800Pa;
轉(zhuǎn)速:730r/min;功率:200kW
四平風機廠
熟料鏈斗式輸送機 B800mm×53.85m 能力:50t/h;速度:0.259m/s;傾角:45° 上饒機械廠
窯尾風機 2070DIBB24 高溫風機 流量:200 000m3/h;工作溫度:255℃,
最高 450℃;全壓:8 728kPa;
轉(zhuǎn)速:1 425r/min;電機功率: 710kW
四平風機廠引進英國戴維森技術(shù)制造

  從表1看出,該生產(chǎn)線既有國外原裝引進的設備,又有國內(nèi)廠家引進技術(shù)并制造的設備和完全國產(chǎn)的設備。
  

從幾年來設備使用運行情況來看,原裝引進的設備基本上沒有對生產(chǎn)構(gòu)成影響,而部分引進技術(shù)制造的設備,以及部分國產(chǎn)的設備卻出現(xiàn)了一些問題。

2 設備存在問題分析及解決措施

  
2.1 立磨喂料三道閘門由DSK800改為DSK1000
  

MPS2450立磨三道閘門在使用中經(jīng)常堵塞。每次堵閘門都要造成立磨停機,處理一次最短要10min,最長超過1h。試生產(chǎn)期間,每班至少要堵3~5次,最多要堵十幾次,頻繁的堵閘門,造成立磨系統(tǒng)的頻繁開停,既不利于設備的安全運轉(zhuǎn),又給生料的產(chǎn)質(zhì)量帶來影響。堵閘門的主要原因是,石灰石入立磨粒度大,石灰石經(jīng)礦山一次破碎(PGJ1500×2100顎式破碎機)和二次破碎(PYB2200標準圓錐式破碎機)之后,平均粒度為80mm,但是仍有5%~10%的粒度在80~120mm。尤其是標準圓錐式破碎機破碎石灰石,出現(xiàn)的片狀大塊,最大的直徑甚至超過150mm。而MPS2450立磨設計給料粒度為<80mm,石灰石粒度較大,且其中許多大的片狀物料,入磨時經(jīng)常會叉住閘門,造成三道閘門堵塞而使立磨停機。根據(jù)這一情況,我們向沈陽重型機器廠提出改造三道閘門的要求,并提出初步意見,由該廠完成新的三道閘門的非標設計及制造,改制的三道閘門由DSK800改為DSK1000,安裝使用后,解決了頻繁堵塞問題,提高了立磨的運轉(zhuǎn)率。

2.2 TH500鏈斗式提升機的改進
  

由均化庫向1000t/d喂料秤料倉供料設備,設計選用的是一臺鏈斗式提升機,其規(guī)格型號為TH500sh-Y15J6右22.8m,試生產(chǎn)期間,該提升機的無故障運行時間僅為15~20個班次,發(fā)生故障時輕者鏈子斷掐扣;重者鏈子出槽,更嚴重時甚至鏈斗整體“落架”造成設備事故,該設備的頻繁故障停機對回轉(zhuǎn)窯和預熱器的危害很大;從故障現(xiàn)場看每次鏈子出槽都發(fā)生在尾輪,而且都是先發(fā)生斷掐扣。由此分析,認定故障的原因是由于鏈環(huán)長度存在制造上的誤差,左右兩側(cè)的鏈子經(jīng)過誤差的積累后其總體長度是不相等的,又由于尾輪的張緊是同步升降的,因此使兩側(cè)的鏈子在經(jīng)過尾輪時有一側(cè)松,一側(cè)緊,如圖1所示。當尾輪緣擋邊較小時,較松側(cè)的鏈子有可能要越出溝槽,還可能產(chǎn)生振動,如果是先有一側(cè)鏈子斷掐扣,就更容易出槽。
  

  圖1 提升機尾輪改進前的結(jié)構(gòu)

  我們對該提升機采取了如下改進措施:
  

第一,改進尾輪的結(jié)構(gòu)。圖2是尾輪改進后的結(jié)構(gòu):①在左右兩個鏈輪的內(nèi)側(cè)增加一個卷制的δ=8mm圈,分別與兩輪緣外圓滿焊,使兩個鏈輪成為一個整體;②在兩個鏈輪的外側(cè)分別加工并焊上一個側(cè)擋圈,為保證側(cè)擋圈的圓度和更換方便,增加一個墊圈;先將側(cè)擋圈與墊圈焊成一個整體,再將墊圈焊到輪緣上。
  

見年第1期陳寶才等“THD400提升機應用中出現(xiàn)的問題及解決措施”一文。
  

另外,YOX400液力偶合器經(jīng)常發(fā)生噴油故障,分析有兩點原因:第一,原來料斗經(jīng)常刮殼體產(chǎn)生沖擊,造成偶合器瞬間過載,瞬間過載的多次發(fā)生容易造成偶合器內(nèi)油溫升高,當溫度達到120℃時易熔塞熔化油噴出,迫使設備停機;第二,偶合器漏油,造成偶合器內(nèi)油位過低(<50%時),使油溫升高而熔化易熔塞,導致噴油。對第一種原因已經(jīng)通過加寬殼體通道解決了問題。針對第二種原因,我們采取了更換偶合器法蘭口的密封圈,并配用樂泰平面密封膠進行密封,對易熔塞螺紋進行密封等,使這個問題得到了解決。值得一提的是,在更換偶合器軸承時,不可用頂拉工具強行頂拉以免變形,影響密封,破壞動平衡,可用局部加溫方法拆卸。
  

該提升機經(jīng)改進實現(xiàn)了安全運轉(zhuǎn),滿足了生產(chǎn)的需要。

2.4 篦冷機的改進
  

篦冷機在試生產(chǎn)期間出現(xiàn)的問題較多,主要表現(xiàn)為如下幾個方面:
  1)篦冷機入料口經(jīng)常“堆雪人”,最嚴重時堆到了窯口以上;
  2)經(jīng)常跑紅料,燒壞熟料皮帶機;
  3)高溫段篦板損壞頻繁;
  4)篦下拉鏈機發(fā)生脫扣,斷鏈節(jié)故障;
  5)熟料破碎機易掉篦條,大塊熟料卡住熟料庫上皮帶機下料溜子,造成大量跑料。
  針對以上幾個問題作了如下的改進:
  

1)根據(jù)篦冷機“堆雪人”跑紅料和頻繁燒壞篦板問題,經(jīng)計算分析核定主要原因是冷卻風量不足,除此之外,篦床原設計中第一排篦板為固定篦板,而且是無通風孔的盲篦板,這樣出窯料容易在這個“盲區(qū)”堆積,再加上通風小,冷卻效果不好,容易“堆雪人”和跑紅料;熟料冷卻不好,篦板的受熱加大,篦板壽命大為降低。
  

改進措施包括:
 ?、僖姳究?999年第1期黃躍臣等“1000t/d窯外分解窯熟料質(zhì)量和臺時能力的提高和穩(wěn)定”一文。
 ?、趯Ⅲ鞔驳谝慌琶ん靼甯臑殚L孔篦板。
  經(jīng)以上改進后,增加了篦冷機高溫區(qū)篦床的風量、風速和通風面積,再以厚料層操作相結(jié)合,解決了存在的問題,到目前已近3年時間沒有發(fā)生堆雪人和跑紅料現(xiàn)象;篦床高溫區(qū)篦板使用壽命也提高了3倍以上(基本上是自然磨損發(fā)生更換)。
  

2)根據(jù)篦下拉鏈機發(fā)生脫扣、斷鏈節(jié)的問題分析,拉鏈機規(guī)格為200mm×18.2m,原設計中對鏈子松邊的支撐采用槽型托輥支撐,在18.2m長度中共安裝6個托輥,在每個風室的隔墻安裝槽型導向板,從其結(jié)構(gòu)看,存在的不足是:①不能對小托輥的軸承進行日常檢查潤滑保養(yǎng),容易缺油出現(xiàn)掉輥;②松邊的鏈子靠自重下垂對托輥的磨損很大,當運行的拉鏈因某個托輥不轉(zhuǎn)或脫落即可造成各間隔鏈子的下垂高度不均勻此時容易使鏈節(jié)卡在隔墻的槽板上,造成鏈節(jié)卡斷,或者兩鏈節(jié)之間脫鉤、停機。改進的措施是,取消托輥支撐,選用25號槽鋼,利用原下部鞍架支撐,松邊鏈子置于槽中滑動,為減少鏈子對其磨損,在槽鋼和鏈節(jié)之間加δ=10mm材質(zhì)為16Mn鋼板做襯板,檢修時對襯板進行更換;在槽鋼和襯板上開一個120mm×120mm孔,使篦床落到上槽板的料落下去,經(jīng)過改進的拉鏈機故障率大為降低。
  

3)破碎機掉篦條問題。原來的篦條采用單根篦條,按一定間隔焊裝在支架上;在高溫熟料的沖擊磨損下,一般是焊口先被磨蝕掉,篦條翹起,變形脫落。此種篦條平均不到2個月即修理一次。我們利用本廠運粘土窄軌火車的廢鋼軌(規(guī)格為15kg鋼軌)自制篦條,如圖3所示。
 

  圖3 自制篦條示意圖

  篦條加工好后安裝時焊接在支撐工字鋼上,由于鋼軌所特有的結(jié)構(gòu),利用上部為工作面,增加耐磨性;在下部焊接,焊縫處減少了與熟料接觸機會,減少了磨損,因而堅固耐用,改進后不再發(fā)生掉篦條跑料,使用壽命在2年左右,可利用設備檢修進行成批更換,這樣,既解決了設備存在的問題,又減少了配件訂做數(shù)量。

2.5 熟料鏈板式輸送機的改進
  

熟料鏈板式輸送機的問題,在試生產(chǎn)初期反映并不明顯,隨著時間的推移和生產(chǎn)量的增加,問題也就暴露出來,主要問題是:
  1)鏈節(jié)磨損較快,若連續(xù)運轉(zhuǎn)不足一年就要全部更換;
  2)鏈節(jié)銷軸經(jīng)常外竄,有時發(fā)生折斷,每次發(fā)生斷銷或外竄都需馬上停設備處理;
  3)首尾輪的輪緣每半年即要更換或經(jīng)修復后方可使用。
  

我們對以上問題進行分析認為:原鏈節(jié)設計采用鑄鋼件ZG45整體鑄造加工,采用銷軸連接,如圖4所示。由于這種鑄鋼鏈條只能保證鏈條的抗拉強度和韌性,卻不能保證其耐磨性;在設備輸送距離較長,提升高度又大的情況下,鏈板對鏈節(jié)的嚙合力較大;因而出現(xiàn)在鏈節(jié)與鏈輪嚙合部位的磨損和里孔磨大產(chǎn)生銷軸的外竄或折斷,經(jīng)過調(diào)研之后,應用了上饒機械廠的技術(shù)對該設備進行了改進,改進后的鏈節(jié)采用單件加工的組合裝配式結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)如圖5所示。
  

圖5 改進后鏈條結(jié)構(gòu)示意

  將每個鏈節(jié)制成左右鏈板,用軸套連接,再用銷軸連接固定,左右鏈板選用材料為40Mn,保證鏈節(jié)具有較大的抗拉強度和沖擊韌性,軸套選用材質(zhì)為15CrMo,經(jīng)熱處理后表面硬度可達到HRC60左右,保證了其硬度和耐磨性,銷軸由原來的Φ36mm增加到Φ44mm,材質(zhì)由40Cr改為50Mo。該鏈條自改進至今已經(jīng)使用2年零8個月仍完好,推測尚可用2年多時間,在改進中同時采用上饒機械廠的雙切齒鏈輪,使用壽命在3年左右,改進后的鏈板和鏈節(jié)的使用壽命為原來的5~6倍,而且平時很少有故障和維護工作。

2.6 系統(tǒng)閥門執(zhí)行機構(gòu)的調(diào)整與改進
  

系統(tǒng)“風”、“煤”、“料”三要素關(guān)系到水泥熟料的產(chǎn)質(zhì)量。因此系統(tǒng)的通風是水泥生產(chǎn)工藝中重要的參數(shù)之一,我廠窯和立磨相應的通風是利用通風管路中的閥門,通過執(zhí)行機構(gòu)和執(zhí)行器與自動控制回路聯(lián)鎖實現(xiàn)由中央控制室操作控制(也可現(xiàn)場手動控制)。通過實際對閥門的檢查標測,卻發(fā)現(xiàn)窯尾風機閥門、立磨入口管道閥門和入電除塵管道閥門與設定開度不符,設定閥門開度在100%時,實際閥門開度僅為60%~70%。閥門開度不足,必然降低系統(tǒng)風量,降低產(chǎn)量。
  

閥門形式為百葉窗式蝶閥,由閥體、葉片和執(zhí)行機構(gòu)三大部分組成。三個葉片通過轉(zhuǎn)軸和軸承A、B、C安裝在閥體上。三個軸由平行連桿機構(gòu)聯(lián)接,保證同步開閉,再由90°角轉(zhuǎn)程電動執(zhí)行器D控制。實際應用中的閥門機構(gòu)不管怎樣變化都可以用機構(gòu)簡圖表示,如圖6。
  

 

 

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