提高MPS3150立式磨臺時產(chǎn)量的分析與措施
我公司MPS3150立式磨自運行以來,臺時產(chǎn)量一直徘徊不前。自1999年6月燒成系統(tǒng)技改后,窯臺時產(chǎn)量大幅度提高。MPS3150立式磨臺時產(chǎn)量低逐漸暴露,嚴重時導致生料庫空。僅1999年12月至2000年3月因庫空停窯達7次,且長期低料位得不到均化,給窯系統(tǒng)操作帶來困難,嚴重影響生產(chǎn)。
1 工藝流程及布置
1.1 工藝流程見圖1
圖1 工藝流程示意
立磨熱風來源為窯系統(tǒng)熱風。立磨、窯同時運行時可根據(jù)Z3202閥門調(diào)節(jié)風量。立磨停時,窯熱風走旁路通過Z3407由后排風機經(jīng)收塵后排出。循環(huán)風門Z3212調(diào)節(jié)立磨入口風量及風溫(設計立磨出口溫度與循環(huán)風門成自動回路)。Z3201為冷風閥調(diào)節(jié)入口風溫。物料經(jīng)旋風筒收集。
1.2 系統(tǒng)配置
MPS3150立式磨 能力150t/h
入磨粒度 小于80mm
殘留水分 小于1%
循環(huán)風機 風量27000m3/h,全壓8.5kPa
工作溫度95℃
電除塵器排風機 風量239000~446000m3/h,
風壓1.2~1.7kPa
工作溫度150℃
高溫風機:風量437000m3/h,風壓9.0kPa
溫度200~302℃
2 系統(tǒng)工藝分析
2.1 查找原因
本系統(tǒng)產(chǎn)量一直在120~130t/h。系統(tǒng)風門Z3210、Z3409、Z3213均開至最大。而立磨入口負壓為-200Pa,偶有正壓。循環(huán)風門顯示開度為0%。表面現(xiàn)象反映風排不出去,循環(huán)風機和后排風機能力不足,經(jīng)標定風量為287223m3/h,溫度為36℃,壓力為-7.4kPa。實際表明測定結(jié)果準確,循環(huán)風機處在滿負荷下工作,確定系統(tǒng)存在大量漏風,而大量漏風沒有起到攜帶物料的作用,從而判斷漏風表現(xiàn)在磨盤以上的工藝流程部分。
2.2 三道閥漏風
本系統(tǒng)采用了SKS1400三道閘門。其設計工作壓力為12MPa,最大沖程達16cm。但三道閥外漏風,實際測量沖程只有7cm,未起到鎖風作用,其實際控制壓力只有2~3MPa。從入磨皮帶下料口處明顯感覺到風量較大。針對上述原因首先采取對下料口用擋皮堵漏的辦法。此辦法只能治標不能治本,且冬季粘土塊過大時經(jīng)??ǘ?,為此提高三道閥壓力是解決問題的關(guān)鍵。通過調(diào)整處理供油泵、電磁溢流閥、電液換向閥卡和固態(tài)繼電器后,三道閥壓力可達6MPa,沖程可達14cm。未達到設計要求是因為閥板的補焊及襯板的更換造成的誤差,閥板實際已到位。
2.3 旋風筒出口管道的漏風
由于漏風,立磨出口處氣體溫度只能達到70℃左右,而出旋風筒氣體溫度只有36℃且溫度波動小,溫度損失為34℃最高達40℃,從而判斷此間存在外漏風和內(nèi)漏風。其中外漏風主要表現(xiàn)在旋風筒出口軟連接開焊,停機后補焊。內(nèi)漏風主要表現(xiàn)在分格輪鎖風不嚴。采取更換分格輪密封氈及對34.07螺旋輸送機加強密封。處理后溫度損失只有13℃。
2.4 系統(tǒng)堵漏與閥門檢查
充分利用春檢對系統(tǒng)管道進行檢查。開裂磨損處主要在軟連接、膨脹節(jié)和閥門連接處。同時有針對性的對Z3212、Z3409閥門重點檢查。從系統(tǒng)分析,循環(huán)風機出口為微正壓,立磨入口-200Pa,此時打開循環(huán)風門必將增加系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)風量,降低立磨入口風速,加劇后排風機及循環(huán)風機負荷。實際檢查Z3212閥門在反饋為0%的情況下,現(xiàn)場實際開度為30%。通過調(diào)整位置反饋,保證反饋與實際開度相一致,且保證全關(guān)到位。Z3409閥門調(diào)整后保證全開到位。
調(diào)整前后系統(tǒng)工藝參數(shù)變化如表1。整個工藝處理過程伴隨著工藝參數(shù)的調(diào)整即Z3202閥門逐漸打開,系統(tǒng)壓力逐漸升高,Z3409閥門逐漸降低,循環(huán)風機負荷逐漸下降,臺時產(chǎn)量逐漸提高。2000年8月經(jīng)測試循環(huán)風機入口標況下風量為163167m3/h,原設計為168263m3/h,基本達到要求。
3 物料對臺時產(chǎn)量的影響
3.1 物料粒度比例
本臺立式磨對入磨物料粒度要求為,石灰石粒度小于80mm,但實際要求入磨物料粒度要有一定比例。正常運轉(zhuǎn)下物料離析每班2次,冬季表現(xiàn)為粘土離析,夏季表現(xiàn)為石灰石離析,離析時臺時產(chǎn)量減少10~20t/h。表2為離析料與正常料中各粒徑物料所占比例。
從表2看出對小于20mm以下物料要占有一定比例對穩(wěn)定料層提高臺時產(chǎn)量是必要的。解決此問題的辦法是:礦山錘頭定期更換,篦條定期調(diào)整。冬季粘土采取人工刨,但也只能保正粘土塊小于300mm。
3.2 物料水分
適量的水分對于穩(wěn)定料層,降低系統(tǒng)溫度,改善收塵效果具有重大意義。當入磨物料水分達到7%以上時,磨內(nèi)噴水可停止。過多的水分將使立磨差壓升高,磨機負荷增大,導致減料。噴水應根據(jù)物料水分、出磨溫度等實際調(diào)整。
4 混合料秤對臺時產(chǎn)量的影響
我公司立磨系統(tǒng)采用3臺調(diào)速定量給料機進行配料。其中混合料預給料機皮帶與皮帶秤之間垂直距離近3m高,由于混合料下料過程中小石子迸濺,卡住秤體使傳感器飄移,僅2000年1~6月就飄移造成停磨達38次,冬季物料干燥時易發(fā)生。此外秤體擋料皮更新、磨損以及新?lián)Q皮帶都影響臺時產(chǎn)量。解決辦法是在秤體上加做封閉式殼體防止石子飛濺;對秤體定期檢查清理和標定,使秤的影響控制在最低點。
5 效果
經(jīng)過以上分析處理,立磨臺時產(chǎn)量顯著提高,電耗明顯降低。表3為2000年各月立磨臺時產(chǎn)量及電耗統(tǒng)計。僅2000年12月因庫滿停磨達9次。處理后磨機電流控制在100~115A,差壓控制在5200±500kPa。
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