旋風式選粉機的改進
我廠2號生料磨Φ2.4m×7m,配BKX25旋風式選粉機,于1999年1月開始運行,選粉機設計產(chǎn)量44t/h,主軸轉速140~280r/min,配備電動機功率11kW,調(diào)速范圍1250~125r/min,三角皮帶傳動,速比3.85,循環(huán)風機風量68020m3/h,風壓3411Pa,電動機功率90kW,轉速1480r/min。投產(chǎn)以來的主要問題:粗粉與細粉分選不出來,細粉較粗,達不到控制指標。選粉機調(diào)速電動機只能調(diào)到600r/min,三角帶系數(shù)0.95,實際轉速只有148r/min,將電動機轉速從600r/min提高到800r/min,3次燒壞電動機。生料成品細度在16%±3%的情況較多。調(diào)節(jié)磨機喂料量、降低產(chǎn)量、調(diào)節(jié)風量作用也不大,這樣回料過大,造成磨尾提升機過載,事故發(fā)生頻繁。
選粉機的設計產(chǎn)量可達44t/h,現(xiàn)在連20多t都分選不了,通過觀察認為原因主要有兩點:1)選粉機配備電動機功率偏?。?)滴流裝置結構不合理。滴流裝置上錐體的下孔直徑Φ750mm,這個下錐口有2個作用,其一是選粉機的粗粉沉降下來;其二是進風時,帶有細粉的生料再次通過進行分選,但下錐孔并未發(fā)揮作用。風機的進出風管直徑Φ1000mm,風管的面積0.785m2比滴流裝置下錐孔的面積0.442m2大0.343m2,使氣流通過滴流裝置時,風速過快,粗粉降不下來,粗粉隨細粉一起抽到旋風筒里落下,形成混合料,使生料成品細度較粗。
2 采取措施
1)首先更換18.5kW的調(diào)速電動機,轉速可調(diào)到800~1000r/min,使選粉機立軸轉速達到222~246r/min,滿足選粉機正常運行,但效果不明顯。
2)其次改進滴流裝置結構,滴流裝置改進后結構見圖1。將上錐體在直徑Φ1300mm處剖開,下半部分下落100mm,圓周分4點,用扁鐵與上下錐體焊接。用3mm厚的鋼板制作1個直徑Φ1500mm、高400mm的圓圈,圍在割開處。圓的上端與上錐體焊接,下端在下錐體上端外落下100mm,防止氣流直接送到錐體里,從圓的周圍進風進料。
圖1 改進后的滴流裝置結構
求上半錐體下口面積:π×0.652=1.327m2,改進后的滴流孔是原滴流孔面積0.442m2的3倍;
風進入滴流裝置增加的面積如圖1中的B處:
π×1.3×0.10=0.408m2;
風進入滴流裝置的通過面積:0.408+0.442=0.850m2;
滴流裝置實際進風面積與風機風管面積對比0.85-0.785=0.065m2,比風管面積大8.2%;
計算割開處所圍Φ1500mm圓的面積:π×0.752=1.767m2;
風通過圓周的實際面積如圖1中A處:1.767-1.327=0.440m2;
A處面積與B處面積對比:0.440-0.408=0.032m2;
A面積0.440m2大于B面積0.408m2,說明是可行的,直徑Φ1500mm與直徑Φ1300mm中間的面積小于割開落下100mm的圓周面積就會影響風量,改進后通過滴流裝置的風速減慢,粗粉能從滴流裝置孔送上分選,提高選粉能力。
3 效果
1)改進后,原材料粒度、鋼球級配等,一切條件與改進前一樣不變,2號磨的細度控制在±8%,臺時產(chǎn)量提高至30t,完全克服了磨尾提升機和選粉機的機械故障。
2)改進的滴流裝置,只要調(diào)節(jié)選粉機的轉速和風機風量的大小,可以任意控制細度的大小,當選粉機轉速在900r/min,細度0.08mm方孔篩余均在10%以內(nèi)。
3)改進的滴流裝置結構簡單、制作方便,投資也少,減少大量的維修量,減輕體力勞動,提高產(chǎn)量和質(zhì)量,提高經(jīng)濟效益,取得較為滿意的效果。
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