三次風(fēng)管雙進(jìn)風(fēng)改單進(jìn)風(fēng)及脫硝系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新改造實(shí)踐
摘要:隨著水泥行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步和優(yōu)化,近幾年很多水泥企業(yè)都對(duì)預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)進(jìn)行降阻和工藝布置優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的提升和能耗的降低。部分預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)的三次風(fēng)管采用雙進(jìn)風(fēng)進(jìn)入分解爐的進(jìn)風(fēng)方式,在生產(chǎn)中存在一定的技術(shù)缺陷,導(dǎo)致預(yù)熱器系統(tǒng)阻力偏大、能耗偏高、產(chǎn)量偏低,增加了企業(yè)運(yùn)行成本。目前國(guó)內(nèi)很多企業(yè)都將三次風(fēng)管雙進(jìn)風(fēng)改為單進(jìn)風(fēng),本文通過(guò)分解爐改造實(shí)踐應(yīng)用,將三次風(fēng)管雙進(jìn)風(fēng)方式改造為單進(jìn)風(fēng)方式,同時(shí)結(jié)合分解爐還原脫硝系統(tǒng)將分解爐C4下料管及尾煤管工藝設(shè)備進(jìn)行合理的布置優(yōu)化后,取得了很好的工藝效果,產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟(jì)效益,使改造過(guò)的熟料生產(chǎn)線能耗明顯下降,熟料產(chǎn)量也有明顯提升。
關(guān)鍵詞:三次風(fēng)管;脫硝;降阻
0 引言
2021年11月,河南匯金智能裝備有限公司對(duì)甘肅某熟料生產(chǎn)線天津院設(shè)計(jì)的5000噸生產(chǎn)線和寧夏某熟料生產(chǎn)線南京院設(shè)計(jì)的2500噸生產(chǎn)線進(jìn)行了煙氣脫硝系統(tǒng)改造和三次風(fēng)管降阻系統(tǒng)優(yōu)化改造。改造后效果較為明顯,三次風(fēng)管降阻系統(tǒng)優(yōu)化和煙氣脫硝系統(tǒng)改造后氮氧化物控制在320mg/m3以內(nèi)時(shí),噸熟料氨水用量1kg以內(nèi);也可實(shí)現(xiàn)氮氧化物可以控制在100mg/m3以內(nèi),噸熟料氨水用量3.5kg左右,同時(shí)C1出口系統(tǒng)壓力明顯下降(見表1、表2)。
1.系統(tǒng)存在的問(wèn)題
1)三次風(fēng)管雙進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)阻力大、能耗高,分支管道因彎頭及長(zhǎng)度造成阻力不均勻,不易調(diào)節(jié)三次風(fēng)閥進(jìn)行控制,很難確保分支管道入爐場(chǎng)氣流的均衡穩(wěn)定,導(dǎo)致爐場(chǎng)氣流與物煤料混合絮亂,對(duì)分解爐錐部煙室的風(fēng)阻和氣料干擾大;雙進(jìn)風(fēng)設(shè)計(jì)彎頭角度大,易造成管道積料和磨損,日常檢修、維護(hù)成本高。
2)分解爐未建立好三個(gè)區(qū)帶(脫氮貧氧區(qū)、富氧區(qū)、分解區(qū)),造成系統(tǒng)能耗高,脫硝效率低。
3)系統(tǒng)翻板閥不靈活,內(nèi)漏風(fēng)嚴(yán)重。
2.改造內(nèi)容
1)三次風(fēng)管雙進(jìn)風(fēng)改單進(jìn)風(fēng),分解爐建立好三個(gè)區(qū)帶。
2)采用新型高效窯尾燃燒器。
3)使用新型高效翻板閥。
HJ新型翻板閥
3.改造效果
(1)5000噸生產(chǎn)線改造案例:
(2)2500噸生產(chǎn)線改造案例:
4.結(jié)束語(yǔ)
1)預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)雙進(jìn)風(fēng)三次風(fēng)管改為單進(jìn)風(fēng)三次風(fēng)管,系統(tǒng)阻力低,降低能耗較為明顯。
2)窯尾分解爐煙氣脫硝改造,建立合理的三個(gè)區(qū)帶,不僅能明顯降低氨水消耗量,實(shí)現(xiàn)NOx小于100mg/m3的超低排放,同時(shí)能充分發(fā)揮好分解爐功能,提高煤粉燃盡率和物料分解效率。
編輯:孫蕾
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