ZY補(bǔ)償收縮混凝土在蘇州市商業(yè)街F城工程的應(yīng)用
[ 摘要] 采用結(jié)構(gòu)自防水和無縫施工新技術(shù),在蘇州市商業(yè)街F 城工程中,取消底板外防水,以膨脹加強(qiáng)帶減免后澆帶,節(jié)省了投資、縮短了工期、提高了工程質(zhì)量。 [ 關(guān)鍵詞] 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);結(jié)構(gòu)自防水;無縫施工 [ 中圖分類號] TU528132 [ 文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [ 文章編號] 100228498 (2005) 0420029203 蘇州市商業(yè)街F 城工程地下室是當(dāng)前蘇州最大的防水工程,地下水位高,建筑面積大,工期緊。工程各方經(jīng)過咨詢、論證后,決定采用無縫施工和結(jié)構(gòu)自防水新技術(shù)。 1 工程概況及技術(shù)方案的提出 蘇州市工業(yè)園區(qū)商業(yè)街F 城地下1 層為停車庫,地上分別為3 、4 、5 層商業(yè)建筑。根據(jù)設(shè)計圖紙,地下室基礎(chǔ)埋深為- 618m,地下室總長193m,寬134m,底板厚600mm,上翻梁900mm ×1 500mm,邊墻厚400mm,頂板厚250mm,防水總面積38 000m2 ,防水混凝土設(shè)計強(qiáng)度等級C40 ,抗?jié)B等級S8 。該地下室屬超長超寬鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),按常規(guī)設(shè)計,每30~40m 設(shè)1 道后澆縫,等混凝土收縮40~50d后填縫,另外,在迎水面做全包柔性防水層,這樣,施工復(fù)雜,工期延長,整體防水和抗震性差,柔性防水卷材的壽命只有20~30 年,與混凝土的壽命70~100 年不同步,施工期正值雨季,對防水卷材施工極不利,難以保證整體防水質(zhì)量。由此,我方提出F 城地下室的總體防水技術(shù)方案。 (1) 地下室底板采取ZY補(bǔ)償收縮混凝土結(jié)構(gòu)自防水,取消外防水作業(yè),邊墻以補(bǔ)償收縮混凝土結(jié)構(gòu)自防水為主,迎水面作1 道聚合物水泥防水涂料。 (2) 地下室為超長鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),底板、頂板設(shè)置膨脹加強(qiáng)帶,間距50m左右,以膨脹加強(qiáng)帶減免后澆縫,實現(xiàn)連續(xù)、間歇或后澆式澆筑混凝土,邊墻設(shè)后澆式膨脹加強(qiáng)帶,分段澆筑,14d 后填縫。膨脹加強(qiáng)帶混凝土強(qiáng)度等級為C45 ,抗?jié)B等級S8 。 2 膨脹加強(qiáng)帶的設(shè)置 2.1 膨脹加強(qiáng)帶的具體位置及配筋根據(jù)本工程結(jié)構(gòu)的具體情況并結(jié)合設(shè)計要求,確定了膨脹加強(qiáng)帶的位置,底板和頂板膨脹加強(qiáng)帶的位置如圖1 所示,墻板的膨脹加強(qiáng)帶和底板、頂板的膨脹加強(qiáng)帶位置相對應(yīng)。 在水平構(gòu)造筋方面,選擇細(xì)而密的配筋方式,通過提高鋼筋混凝土的極限拉伸能力,增強(qiáng)鋼筋混凝土的抗裂能力。本工程底板雙層雙向<18 @150 ,配筋率ρ= 0.56 %;頂板雙層雙向<10 @130 ,配筋率ρ= 0.54 %;邊墻雙層<14 @100 ,配筋率ρ= 0.77 %。膨脹加強(qiáng)帶部分增加10 %~15 %的溫度應(yīng)力補(bǔ)償鋼筋。增加的補(bǔ)償鋼筋的位置垂直于加強(qiáng)帶。補(bǔ)償鋼筋延伸到加強(qiáng)帶兩側(cè)50cm,其材質(zhì)與構(gòu)造筋相同,直徑小于構(gòu)造筋1~2 個規(guī)格。 2.2 底板和頂板膨脹加強(qiáng)帶構(gòu)造形式膨脹加強(qiáng)帶設(shè)置間距為2m,加強(qiáng)帶的兩側(cè)用孔徑為5mm 的鋼絲網(wǎng)隔攔,并采用鋼筋綁扎牢固。底板和頂板的膨脹加強(qiáng)帶構(gòu)造形式有3 種:連續(xù)、間歇和后澆式。細(xì)部構(gòu)造如圖2 所示。后澆帶細(xì)部構(gòu)造同后澆式膨脹加強(qiáng)帶。后澆帶之間增加10 %~15 %附加水平筋,待結(jié)構(gòu)沉降穩(wěn)定后,用大膨脹混凝土回填。 根據(jù)本工程實際,底板、頂板主要采用了連續(xù)、后澆2 種膨脹加強(qiáng)帶形式,采用后澆形式時,混凝土的回填時間不受限制。 圖3 邊墻后澆膨脹加強(qiáng)帶構(gòu)造示意 2.3 邊墻的膨脹加強(qiáng)帶構(gòu)造形式邊墻的膨脹加強(qiáng)帶形式采取后澆式,且兩側(cè)設(shè)置鋼板止水帶。待兩側(cè)混凝土澆筑14d 后,再用大膨脹混凝土回填。其細(xì)部構(gòu)造如圖3 所示。 3 ZY 補(bǔ)償收縮混凝土配合比 3.1 設(shè)計依據(jù) (1) F 城地下室設(shè)計混凝土強(qiáng)度等級為C40 ,抗?jié)B等級S8 ,采用60d 抗壓強(qiáng)度為強(qiáng)度等級,以降低水化熱和減少水泥用量。 (2) 混凝土坍落度18~20cm,30min 內(nèi)坍落度損失不超過2~3cm。 (3) 凝結(jié)時間 初凝10~12h ,終凝12~16h。 (4) ZY補(bǔ)償收縮混凝土的限制膨脹率(ε2 ) 預(yù)期目標(biāo) 底板混凝土ε2 = 0.015 %~0.02 % ,邊墻混凝土ε2= 01020 %~01025 % ,膨脹加強(qiáng)帶和后澆帶混凝土ε2= 0.025 %~0.030 %。 3.2 試驗材料 (1) 水泥 蘇州天貿(mào)建材有限公司P·O 4215 水泥; (2) 砂 中砂,細(xì)度模數(shù)2.5~2.8 ,含泥量< 3 %; (3) 石 5~31.5mm連續(xù)級配碎石,含泥量< 1 %; (4) 粉煤灰 蘇州望電Ⅰ級粉煤灰; (5) 膨脹劑 北京中巖特材公司ZY膨脹劑; (6) 減水劑 蘇州金星混凝土外加劑公司JN23 緩凝高效減水劑。 3.3 配合比的確定 經(jīng)過多次混凝土試驗,并經(jīng)過當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢中心檢驗確定,最終確定如下配合比(見表1) 。 3.4 試驗室條件下混凝土性能的測定(見表2) 3.5 模擬現(xiàn)場條件下混凝土有關(guān)性能的測定為了滿足施工要求,混凝土性能測定選擇在室外,溫度33 ℃,晴天,與施工現(xiàn)場條件一致。上述各組配合比凝結(jié)時間的檢測結(jié)果為:初凝時間約8h ,終凝時間約9h , 出機(jī)坍落度為190mm 左右, 30min 坍落度約為160mm。能滿足施工現(xiàn)場的操作要求,高效減水劑的緩凝性能良好,能最大限度地杜絕冷縫的出現(xiàn)。有關(guān)性能的測定如表3 所示。 由于現(xiàn)場施工溫度比試驗室標(biāo)準(zhǔn)溫度高,ZY膨脹劑與水泥的水化速度加快,故混凝土的凝結(jié)時間縮短約2h ,坍落度損失快些,早期強(qiáng)度高,故限制膨脹率減少50 % ,但總的滿足設(shè)計要求。另外,由于現(xiàn)場原材料質(zhì)量有變化(主要是砂石的含水率、批次水泥性能波動等) ,及時對混凝土配合比進(jìn)行微調(diào),以滿足施工對混凝土性能的要求。 4 補(bǔ)償收縮混凝土的拌制和澆筑 本工程補(bǔ)償收縮混凝土的供給采取商品混凝土和現(xiàn)場攪拌兩種方式,現(xiàn)場攪拌設(shè)備為強(qiáng)制式攪拌機(jī),攪拌時間控制在60s 左右,嚴(yán)格控制混凝土攪拌均勻。 4.1 原材料計量 各種原料必須經(jīng)過計量后才能投入攪拌機(jī),計量誤差按下列要求控制(質(zhì)量計) : ①水泥、外加劑、膨脹劑、粉煤灰、水±1 %; ②砂、石±2 %。 4.2 混凝土攪拌 仔細(xì)校核計量裝置,檢查攪拌機(jī)器設(shè)備和現(xiàn)場泵管布置,確保混凝土生產(chǎn)和泵送時設(shè)備能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。派專人負(fù)責(zé)投料,并符合計量要求。膨脹劑不得少摻,也不得多摻。及時測定砂、石的含水率,以便及時調(diào)整混凝土拌合用水量,嚴(yán)禁隨意增加用水量。 4.3 ZY補(bǔ)償收縮混凝土的澆筑施工 整個地下室ZY補(bǔ)償收縮混凝土結(jié)構(gòu)分為底板、墻板和地下室頂板和后澆帶4 個分項,其中地下室底板、墻板和頂板按后澆帶分為3 個流水段。即第1 流水段為
本工程頂板標(biāo)高不一,為了便于施工,同時又避免墻板一次澆筑高度太大,為此外墻板上下設(shè)置2 道施工縫, 分別留設(shè)在標(biāo)高- 515 、- 2115m 處, 且設(shè)置400mm×3mm鋼板止水帶。底板混凝土采用2 臺汽車泵和2 臺固定拖泵同時由一側(cè)向另一側(cè)平行后退,即“一個坡度,薄層澆筑,齊頭并進(jìn),循序后退”的方法,使上下層混凝土澆筑停歇時間不超過混凝土初凝時間,確保混凝土連續(xù)澆筑。墻板、頂板的混凝土采用2 臺固定拖泵進(jìn)行澆灌,控制混凝土的下料高度在2m以內(nèi),采取分層澆筑。 自防水混凝土的振搗必須密實,不能漏振、欠振、過振。振搗時間宜為20~30s ,以混凝土開始泛漿和不冒氣泡為準(zhǔn)。振搗時快插慢拔,振點布置要均勻。在施工縫、預(yù)埋件處加強(qiáng)振搗,以免振搗不實,造成滲水通道。振搗時應(yīng)盡量不觸及模板、鋼筋、止水帶,以防止其位移、變形。因施工時天氣炎熱,且泵管較長(最大輸送距離約270m左右) ,用濕麻袋包裹泵管,定期澆水降溫,以確?;炷翝仓槙?。 4.4 養(yǎng)護(hù)工序 本工程地下室底板采用蓄水養(yǎng)護(hù);頂板采用覆蓋麻袋并澆水養(yǎng)護(hù);墻板混凝土在澆筑完1d 后,及時松動模板的支撐螺栓,并使模板與混凝土之間留有縫隙,然后從上部灌水,使水沿立面自然淌下的養(yǎng)護(hù)方法,且延長拆模時間,以減少混凝土在空氣中的暴露時間。各部位混凝土的養(yǎng)護(hù)時間均不少于14d。 5 工程質(zhì)量 整個地下室混凝土結(jié)構(gòu)的澆筑,從2003 年7 月22日開始至同年10 月25 日結(jié)束,用于抗裂防滲的ZY補(bǔ)償收縮泵送混凝土總計3 萬余m3 。標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊留置C40 、S8 混凝土125 組,C45 、S8 混凝土17 組,抗?jié)B試塊留置15 組;同條件養(yǎng)護(hù)試塊留置C40 、S8 混凝土21組,C45 、S8 混凝土8 組。經(jīng)蘇州市工業(yè)園區(qū)建工質(zhì)檢站檢驗,各部位混凝土性能取樣檢測全部達(dá)到設(shè)計要求。 地下室結(jié)構(gòu)經(jīng)各方驗收,地下室底板無裂縫,地下室邊墻因各種原因未及時做柔性外防水和覆土回填,整個基礎(chǔ)經(jīng)歷了酷暑到嚴(yán)寒,長608m,高510m 的邊墻僅出現(xiàn)12 道裂縫,且為表面裂縫,縫寬< 210mm,地下室停止降水后, 水位升至- 110m ( 地下室頂板下110m) ,至今未發(fā)現(xiàn)滲水現(xiàn)象。 6 結(jié)語 (1) 該技術(shù)先進(jìn),節(jié)省投資,縮短工期約60d。 (2) 合理的混凝土配合比設(shè)計和精心施工是保證ZY補(bǔ)償收縮混凝土不裂不滲的關(guān)鍵。 (3) 外墻板澆筑完后,應(yīng)盡早回填土,這樣有利于混凝土的保濕保溫養(yǎng)護(hù)。 (4) 現(xiàn)場拌制混凝土,能夠隨時監(jiān)控混凝土原材料的計量,尤其是ZY膨脹劑的摻量。而且調(diào)整及時,不會出現(xiàn)坍落度突大突小的現(xiàn)象,并能避免冷縫的出現(xiàn)。 (5) 一般情況下,混凝土的限制膨脹率會因各種因素(氣溫、濕度、施工規(guī)程、混凝土輸送距離等) 的影響而降低,比試驗室降低約0.01 %。因此試驗室試配時要適當(dāng)調(diào)高限制膨脹率的指標(biāo)。 (6) 夏季施工氣溫高宜選用高效緩凝型減水劑,以利于現(xiàn)場施工對混凝土性能的要求,也可減免因集中水化熱而引起的溫差裂縫。 |
原作者: 周建啟,游寶坤 |
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