界竹口電站砂石料和混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)增效措施
圖1 破碎機(jī)的產(chǎn)量與排料口開度的關(guān)系圖
1 概 述
界竹口水電站砂石料和混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)依據(jù)主體混凝土總量20.56萬m3、混凝土澆筑月平均強(qiáng)度1.0萬m3、混凝土澆筑高峰期月平均強(qiáng)度1.48萬m3、最高月強(qiáng)度1.8萬m3而設(shè)計(jì)。根據(jù)施工進(jìn)度安排,考慮到加工損耗、加工系統(tǒng)生產(chǎn)能力的富余度,砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為105m3/h,混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為75m3/h。
但在實(shí)際生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)這兩大系統(tǒng)都不夠完善,生產(chǎn)能力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,無法滿足生產(chǎn)要求和施工進(jìn)度要求。通過不斷的觀察與摸索,對這兩大系統(tǒng)做了許多改進(jìn),使之不斷完善,生產(chǎn)能力和機(jī)械使用率大幅度提高,基本滿足工程需求。
2 砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)的改進(jìn)
2.1 砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)概況
本工程砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)所使用的機(jī)械設(shè)備包括顎式破碎機(jī)1臺(tái)、篩分樓1座和帶式輸送機(jī)8臺(tái)。在生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)篩分樓原來配置的篩分機(jī)日生產(chǎn)能力不能滿足生產(chǎn)需要,帶式輸送機(jī)油冷式電動(dòng)滾筒經(jīng)常出現(xiàn)異常,影響正常生產(chǎn)。為了提高本系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備的利用率和生產(chǎn)能力,通過觀察與思考,對系統(tǒng)的一些缺陷與不足進(jìn)行了改進(jìn)與完善。
2.2 篩分系統(tǒng)的改進(jìn)
2.2.1 篩分機(jī)的更換
按照最初的設(shè)計(jì)、安裝,原篩分機(jī)振動(dòng)篩為掛篩,上振動(dòng)篩通過4個(gè)吊耳用鋼絲繩、長螺桿和塔式彈簧懸掛在4樓頂?shù)?根橫梁上,下振動(dòng)篩通過4個(gè)吊耳用鋼絲繩、長螺桿和塔式彈簧懸掛在3樓頂?shù)?根橫梁上,電動(dòng)機(jī)卻都安裝在各自樓地板上。這樣一來,當(dāng)原料輸送量過大,速度過快的時(shí)候,掛篩重量增加,掛篩下沉,電動(dòng)機(jī)傳動(dòng)帶就會(huì)松弛,電動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn),振動(dòng)篩被壓死。所以篩分樓的日生產(chǎn)能力僅為300m3/d,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足工程要求。
通過一段時(shí)間的觀察、思考和論證,發(fā)現(xiàn)這套設(shè)備的上下篩配置極不合理,上篩尺寸比下篩尺寸要小并且它們的尺寸都偏小。故將掛篩(3KY1836型振動(dòng)篩)更換為座篩(YAH1536型振動(dòng)篩);振動(dòng)篩通過4根塔式彈簧安裝在篩座上,彈簧產(chǎn)生的彈力將直接作用在振動(dòng)篩上,減少了中間的損失,出現(xiàn)壓篩的幾率大大減少甚至為零。經(jīng)過這樣的更換,振動(dòng)篩的配置更合理,生產(chǎn)更安全,而且操作員日常的工作量也會(huì)減少一半,很大程度的減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。安裝完畢,經(jīng)一段時(shí)間的試運(yùn)行后,達(dá)到了預(yù)期的效果,生產(chǎn)能力由原來的300m3/d增加到現(xiàn)在的900m3/d,能夠滿足工程需求。
2.2.2 篩網(wǎng)及其底座的完善
篩分機(jī)更換后,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)生產(chǎn)的骨料嚴(yán)重不平衡,使得大中石(20~40mm,40~80mm)產(chǎn)量很大,小石(5~20mm)產(chǎn)量很低;為了滿足工程小石(5~20 mm)用量要求,生產(chǎn)系統(tǒng)須加班加點(diǎn)運(yùn)行,但這樣一來又造成了大中石子的大量積壓。結(jié)果是小的不夠用,大的無處堆。
為了解決這些現(xiàn)狀,通過分析論證,根據(jù)設(shè)備的動(dòng)態(tài)參數(shù)找出了造成大、中石過量的原因是由于在設(shè)備配置時(shí)忽略了工程用料的級(jí)配平衡問題以及機(jī)械零部件制作不合理。
從圖中可以看出排料口寬度b與產(chǎn)品粒徑及產(chǎn)量有直接的關(guān)系(見圖1);也就是說當(dāng)排料口寬度一定時(shí),產(chǎn)品粒徑越小產(chǎn)量越低(粒度百分比值越小)。從這一角度分析,破碎機(jī)的處理能力是動(dòng)態(tài)的,隨著產(chǎn)品粒徑變化而變化。很顯然,若用月強(qiáng)度、日強(qiáng)度處理能力來配置設(shè)備而忽略級(jí)配平衡問題在實(shí)際生產(chǎn)中是不行的。另外,我們在調(diào)整破碎機(jī)排料口寬度時(shí)必須考慮整個(gè)系統(tǒng)的生產(chǎn)效益及經(jīng)濟(jì)合理性。若一味將排料口寬度調(diào)小使其粒徑符合要求,則此時(shí)產(chǎn)量很低,細(xì)碎循環(huán)次數(shù)增多,無形中增加了能耗,造成了大馬拉小車的狀況。
同理,振動(dòng)篩是生產(chǎn)系統(tǒng)中的咽喉,篩分的產(chǎn)品質(zhì)量是否合格,產(chǎn)量能否達(dá)到要求與篩網(wǎng)面積和篩孔尺寸密切相關(guān),篩網(wǎng)面積大,處理能力強(qiáng),反之亦然;當(dāng)篩網(wǎng)面積一定時(shí),篩孔的大小也和產(chǎn)量及質(zhì)量有關(guān)。
綜上分析得知,選擇系統(tǒng)設(shè)備配置,系統(tǒng)工藝流程除了要滿足生產(chǎn)能力之外,更重要的是做好產(chǎn)品級(jí)配平衡分析,深入了解各類設(shè)備的動(dòng)態(tài)性能,經(jīng)過分析論證后,在原來配置基礎(chǔ)上采取了以下改革方案:
1)調(diào)整顎式破碎機(jī)破碎尺寸,適當(dāng)減少80~150mm和40~80mm石料的產(chǎn)量,增加5~20mm石子產(chǎn)量以確保各種規(guī)格骨料平衡生產(chǎn),改善粒形減少骨料針片狀。
2)80~150mm的篩網(wǎng)篩孔尺寸不變,在保證骨料質(zhì)量的前提下,適當(dāng)增大40~80 mm、20~40mm、5mm的篩網(wǎng)篩孔尺寸,調(diào)整各檔料的比例。
篩網(wǎng)和篩網(wǎng)底座易損件,在生產(chǎn)過程中更換頻繁,不但占去很多時(shí)間,而且增加了工程成本。所以80~150mm、40~80mm的篩網(wǎng)按照原來尺寸改為用16鋼板自制而成,篩網(wǎng)孔尺寸比原來稍大。改裝以后,篩網(wǎng)雖然顯得笨重,但是其耐磨性能得到大大改善,增加了篩網(wǎng)的使用壽命,原來只用2個(gè)月,現(xiàn)在可以使用10個(gè)月以上。
原來的篩網(wǎng)底使用接觸面積很小的鋼板條焊接而成,篩網(wǎng)安裝后在外力的作用下受到很大的剪切力,常常發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)不是被石塊磨損,而是被很整齊的剪切斷裂。發(fā)現(xiàn)這一情況后,對篩網(wǎng)底座進(jìn)行了重新制作,將原來的鋼板條改為槽鋼和角鋼,增大了篩網(wǎng)與底座的接觸面積,減小了剪切力,從而延長了篩網(wǎng)的使用壽命。
通過上述改進(jìn)措施,系統(tǒng)生產(chǎn)出的各種骨料比例大為改善,基本解決了比例嚴(yán)重失調(diào)和易損件磨損的問題,從而保證了工程的順利施工,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度、減少了機(jī)械費(fèi)用和材料費(fèi)用,從而減少了成本。
2.2.3 放砂門的改進(jìn)
毛料篩分的最后一檔料就是砂子,砂子在沉砂箱里經(jīng)過沉淀,通過放砂門到達(dá)洗砂機(jī),放砂門就是控制砂子從沉砂箱到達(dá)洗砂機(jī)的流量的部分。原來的放砂門很簡單,就是在沉砂箱豎直管道的末端安裝一個(gè)出口很小的三角錐體,砂子的流量沒辦法控制;當(dāng)砂子過多的時(shí)候會(huì)溢出洗砂機(jī),不但對砂子造成了很大的浪費(fèi),而且使洗砂機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),更為嚴(yán)重的是使洗砂機(jī)停止工作,造成機(jī)械浪費(fèi)?;谶@種情況,對放砂門進(jìn)行重新設(shè)計(jì),改為半球式。
加工一個(gè)鐵制球缺,在平面中間焊接一合適長度的鐵條,鐵條一端用螺栓連接在沉砂箱豎直鋼管末端的外側(cè),讓球面剛好能和鋼管配合;鐵條的另一端連接鋼絲繩,鋼絲繩通過一導(dǎo)向滑輪作用在篩分樓一立柱上,這樣可以通過調(diào)節(jié)鋼絲繩的長度來調(diào)節(jié)球面與鋼管接觸的空隙,砂子從空隙中流出,從而達(dá)到控制砂子流量的目的,使砂的利用率提高了40%。
2.2.4 油冷滾筒
帶式輸送機(jī)的油冷式電動(dòng)滾筒的減速器是內(nèi)置的二級(jí)減速器,在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,有1臺(tái)帶式輸送機(jī)的油冷滾筒減速器一級(jí)減速小齒輪經(jīng)常脫離傳動(dòng)軸,導(dǎo)致減速器零部件損壞,影響正常作業(yè)。
此一級(jí)減速小齒輪是用1只帶止動(dòng)墊片的長螺栓通過齒輪軸向中間孔連接固定在傳動(dòng)軸上,以防止在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)脫落。但是此帶式輸送機(jī)的仰角很大(14°),且由于在生產(chǎn)時(shí)負(fù)荷不均勻,有時(shí)是超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致電動(dòng)滾筒受力不均,在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)有輕微顫動(dòng);小齒輪在不平衡力作用下與大齒輪不能完全嚙合,從而引起小齒輪的跳動(dòng),長久積累,連接螺栓會(huì)松開,造成小齒輪磨損與脫落。
因?yàn)檩S沒有損壞,所以加工小齒輪時(shí),在齒輪和軸上對稱的鉆2個(gè)孔,然后對軸上的孔攻絲,用M10的螺栓擰緊,軸與小齒輪的連接固定就靠這2顆螺栓,根據(jù)使用的情況斷定,這種更改可行。還有,既然這樣做的目的是為了小齒輪不至于脫離傳動(dòng)軸,那還可把齒輪和軸做成一個(gè)整體及齒輪軸,通過試驗(yàn),這種方法比前種方法更好。
3 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)
3.1 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)的布置
混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)布置在壩址下游約220m、高程為56.4m的右岸平臺(tái)上,主要由攪拌樓、水泥系統(tǒng)、粉煤灰系統(tǒng)及外加劑系統(tǒng)等組成,占地9500m2,建筑面積400m2,選用2臺(tái)國產(chǎn)自落式雙錐形拌和機(jī),拌制能力為75m3/h。本系統(tǒng)包括200t散裝水泥罐2座,15t水泥儲(chǔ)存罐1只,300t袋裝水泥庫1個(gè),螺旋輸送機(jī)4臺(tái),水泥提升機(jī)1臺(tái),125t粉煤灰罐1只,外加劑儲(chǔ)存池1個(gè),配料樓1座,蓄水系統(tǒng)1套等設(shè)備。生產(chǎn)混凝土?xí)r,拌和樓混和料從配料樓計(jì)量后由皮帶輸送機(jī)輸入合料斗,加水、水泥、外加劑攪拌。
骨料堆場的皮帶機(jī)上部設(shè)置頂棚,以免夏季因太陽直射導(dǎo)致骨料溫度升高,骨料倉下部由地垅皮帶輸送機(jī)出料,轉(zhuǎn)皮帶輸送機(jī)進(jìn)入配料樓的料倉內(nèi)。
3.2 拌和樓的使用
界竹口工程中使用的是自落式雙錐形拌和機(jī),它是利用機(jī)內(nèi)葉片將組合料提升、跌落這樣重復(fù)進(jìn)行的。這種拌和機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,功率消耗較?。黄渲饕M成為:攪拌筒、心軸、齒輪下罩、齒輪上罩、攪拌筒支承梁、擺線減速機(jī)、底架、氣缸、小齒輪、大齒圈、行程開關(guān)箱。技術(shù)性能如下(見表1):
3.3 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)的改進(jìn)
3.3.1 合料斗高度適當(dāng)降低
當(dāng)合料斗裝滿砂石料時(shí),拌和樓11號(hào)皮帶輸送機(jī)一直存在輸送帶被合料斗凸出石塊劃破的缺陷。經(jīng)過大家的努力,提出將合料斗降低合適高度后可以解決這個(gè)問題。通過試運(yùn)行,合料斗集滿砂石料時(shí),堆料高度明顯下降,距離輸送帶有一段安全距離,避免了輸送帶被割破的危險(xiǎn),節(jié)約了材料。
3.3.2 配料樓的改進(jìn)
配料樓的旋轉(zhuǎn)料斗在某一方向始終旋轉(zhuǎn)不靈活,操作起來很費(fèi)勁。通過改變其支撐軸的滾動(dòng)方式得到解決,即在鋼管內(nèi)裝上2只圓錐滾子軸承;又將原有的旋轉(zhuǎn)料斗口4只深溝球軸承改換為4只鐵餅滾盤,消除了砂石對軸承的阻力影響。如此一來,旋轉(zhuǎn)料斗轉(zhuǎn)動(dòng)就很輕便了。
輸送帶送料時(shí)始終沖擊料倉倉板,使倉板磨損嚴(yán)重,需要經(jīng)常更換或焊補(bǔ),費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)材料。通過觀察料倉的分布,在不影響料倉儲(chǔ)料的前提下適當(dāng)縮短料倉下料行程和制作料倉料槽會(huì)使磨損損失減小到最小。經(jīng)過幾次的改進(jìn)完善,使得原有的缺陷大有改觀。
3.3.3 更換拌和機(jī)大齒圈方案
拌和機(jī)齒輪傳動(dòng)為開式齒輪傳動(dòng),外界雜物極易侵入,輪齒容易磨損。
本工程所用拌和機(jī)大齒圈的外徑為1 570mm,傳統(tǒng)的更換方法是將拌和機(jī)的2臺(tái)電動(dòng)機(jī)、旋轉(zhuǎn)中心軸、拌和筒全部拆除,用吊車或者用手拉葫蘆將拌和筒吊到平地上,再將大齒圈從拌和筒上拆下,更換新齒圈,然后依次裝回拌和機(jī),調(diào)試運(yùn)行,一般6個(gè)人需要用3d左右時(shí)間才能完成。
大齒圈的尺寸大,構(gòu)造特別,為調(diào)質(zhì)碳鋼鑄造而成,具有很好的可焊性和熱處理能力,這給我們提供了一個(gè)大膽的想法:將大齒圈沿齒槽對稱切割成兩半,在切口處打上坡口,分別安裝上去,擰緊固定螺栓,再用電焊對接焊成整體。只要克服焊接應(yīng)力產(chǎn)生的變形,保證齒圈的剛度和強(qiáng)度,焊接處與小齒輪保持正常嚙合問題是可以克服的,實(shí)際更換中采取了以下措施:
1)齒圈采用線切割。
2)焊縫截面和尺寸盡可能小,焊前剛性固定并將齒圈預(yù)熱到150~350℃后進(jìn)行焊接,采用小能量,多層焊,盡量減小焊接變形。
3)焊接后,均勻地緩慢冷卻,以減少焊接應(yīng)力和殘余應(yīng)力。
在處理過程中齒圈沒有變形,處理后保持了其整體性,與小齒輪的嚙合符合齒廓嚙合的基本定律,即在嚙合傳動(dòng)的任一瞬時(shí),兩輪齒廓曲線在相應(yīng)接觸點(diǎn)的公法線必須通過按給定傳動(dòng)比確定的該瞬時(shí)的節(jié)點(diǎn)。另外在焊接過程中是小面積施焊,齒圈的剛度與強(qiáng)度只是在施焊處受很小的影響,保證了齒圈的力學(xué)性能和機(jī)械性能。更換完畢通過調(diào)試運(yùn)行,一切正常。這樣一來,除去預(yù)先進(jìn)行線切割的時(shí)間,在更換時(shí)有4個(gè)人4h就可以完成。無需把攪拌筒拆下放在平地上,只需把2臺(tái)電動(dòng)機(jī)拆下即可,操作起來很簡單。最大的好處就是省去了拆攪拌筒這一步驟,大大的節(jié)約人力和機(jī)械設(shè)備。
3.3.4 拌和樓配水系統(tǒng)完善
儲(chǔ)存在水箱里的水經(jīng)電子秤稱量到水計(jì)量桶,混凝土拌和時(shí)打開電磁鐵開關(guān)閘閥,水就流到攪拌機(jī)。這種流程存在一些弊端,水管經(jīng)常被堵塞,電磁鐵開關(guān)閘閥容易損壞,檢修不方便,水管里會(huì)存留一些水,使混凝土拌和不均勻。
經(jīng)論證,決定不用電磁鐵開關(guān)閘閥,而在水計(jì)量桶上裝2只氣缸和電磁閥來代替它,將電磁鐵開關(guān)閘閥的閥芯抽掉讓水順利流過。在水計(jì)量桶上焊接1根槽鋼,2只氣缸固定在槽鋼上,氣缸下連接拉桿、彈簧與橡膠墊片,橡膠墊片剛好可以封堵水計(jì)量桶的下水口,以此來控制水的比例。因?yàn)樗?jì)量桶在視線范圍內(nèi),以上弊端在無形中得到解決。
4 結(jié)束語
當(dāng)原有的機(jī)械設(shè)備不能滿足工程需要時(shí),我們可以根據(jù)實(shí)際情況大膽對施工機(jī)械進(jìn)行合理地改進(jìn),使之滿足生產(chǎn)需要。通過不斷地改進(jìn)與完善,界竹口水電站工程砂石料和混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)的機(jī)械設(shè)備發(fā)揮了最大潛能與效率,提高了設(shè)備機(jī)械性能與生產(chǎn)能力。
表一
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